300MW机组电除尘低效率原因及改造措施分析.doc
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1、300MW机组电除尘低效率原因及改造措施分析环境污染治理已经成为当前政府工作的重要内容,节约能源、降低成本对企业和社会具有积极的意义。文章以某发电企业的300MV机组电除尘效益低的原因作为切入点,通过系统改造,提高机组电除尘效率,从而保证烟尘排放浓度达标,促进企业的经济效益和社会效益。 随着生态环境的日益恶化,能源消耗企业要将节能降耗作为企业经济效益提高的重要途径。300MW机组电除尘设备是降低电厂粉尘排放浓度的重要设备,因此本文结合某发电企业300MW机组电除尘运行效益的现状,阐述如何通过系统改造提高电除尘效益,实现发电企业的经济效益和社会效益的协调发展。1 设备概括 某发电企业使用的机组为
2、-1025/17.4-II14型亚临界、一次中间再热、自然循环;采取平衡通风、固态排渣、四室五电静电除尘锅炉。炉膛主要采取双拱形单炉膛,尾部采取双烟道结构,再热气温调节采取挡板调节。在实际生产中该锅炉所使用的燃煤为巩义市生产的无烟煤。在电力机组中,汽轮机为东方汽轮生产的N300-16.7/537/537-8型汽轮机,汽轮机采取的是高中压气缸,低压采取的是双缸排汽结构。2 300MW机组除尘效率低的原因以及改造的必要性分析 结合实践,导致机组电除尘效率低的原因是多方面形成的。总体来看,主要存在以下几个方面的原因。2.1 电除尘器设计问题 电除尘器设计标准是保证以后电除尘效率高低的基础,如果发电厂
3、电除尘器设计标准高,其运行效率就高,但是结合当前我国发电企业的实际情况看,尤其是本文企业的设计保证为火电厂大气污染物排放标准GB13223-2003执行的,但是随着环境问题的日益严峻,尤其是当前雾霾恶劣天气的出现,使得生态环保的工作越来越严格,因此对于发电企业的污染物排放要求也就越来越高。该企业所使用的电除尘有效通流面积为467m2,但是煤质相对较高,锅炉烟气粉尘浓度也就比较高,因此按照原来的设计标准已经不能满足当前环保的要求,进而影响电除尘的运行效率。2.2 煤质因素 电除尘器在电厂企业中已经得到成熟的运行效率,但是基于煤质因素的不同会影响电除尘器的运行效果:首先,不同型号的煤质会导致锅炉效
4、率出现较大的差别,燃煤挥发大部分的可燃气体,当燃料进入炉膛之后,经过燃烧会释放出煤灰气流,而其产生与煤质的燃烧程度有关,据有关数据显示,挥发分每减少1%,可燃物就会增加0.113%,也就会增加大气污染;其次是煤粉细度因素。煤粉细度是煤粉中一定粒级范围颗粒所占的质量分数,如果煤粉密度过大,就说明可燃烧度会降低,因此排放的污染物浓度也就大,进而影响电除尘器的工作效率,造成效率低下;最后,煤质也影响排烟的温度,排烟温度是锅炉出口的平均烟气温度,一般排烟的温度越高,就说明排出的物质含有大量没有燃烧尽的物质,因此基于物理因素,排放的污染物浓度也就比较大。2.3 设备故障 发电厂电除尘器运行的环境比较恶劣
5、,而且其运行的时间也比较长,因此其在实际中经常会出现设备故障:一是粉尘容易粘附到极板上。粉尘的最大特点就是具有粘附性,因此在设备运行时容易出现粉尘粘附到电极上的现象,而粉尘具有腐烂性,其对电极板的影响是巨大的,如果没有及时清理电极板上的粉尘,就会造成电极板出现被击穿的可能性,而该部分却常常因为维修护理不及时而影响其工作效率;二是设备在运行的时候受到外界的影响很容易出现线路问题,比如在电除尘运行的过程中,因为受到长期的颤动造成螺母出现松动,进而导致线路出现断裂。当然除了螺母出现松动之外,轴承系设计不合理也是影响其运行效果的因素;三是振打也容易引起二次扬尘,进而增加除尘器的运行,导致除尘器除尘效果
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