某焦化废水处理流程优化改造研究.docx
《某焦化废水处理流程优化改造研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某焦化废水处理流程优化改造研究.docx(4页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、某焦化废水处理流程优化改造研究摘要:自改革开放以来,我国社会和经济的发展越来越快,焦化行业相较之前也有了一定的进步,煤焦化公司废水处理站担负着两个煤气净化分厂蒸氨废水和焦油地坪水的处理工作,针对生产实际,我们对工艺运行中存在的问题进行了工艺改造和过程优化,经过一系列的改造实施后,在来水水质在设计要求范围内时,不仅出水指标均低于设计出水指标,而且节约了大量成本消耗。优选了混凝药剂,在混凝反应池增设了空气搅拌管,提高了悬浮物、色度等指标。实现了出水水质达标,使处理后污水可用于熄焦。基于此,本文主要阐述了焦化废水处理发展前景、工艺运行主要条件、运行中存在问题及解决方案,希望能为今后焦化废水处理行业的
2、发展提供微薄的力量。关键词:焦化废水;处理流程;优化改造;策略 在现在社会的发展中,无论是国家对焦化行业废水污染控制的日益严格,还是企业出于社会公益的目的,炼焦行业现有焦化废水处理系统的优化改造势在必行。通过增加一套好氧池和回沉池,优化处理工艺流程、投加相应药剂等措施,最终在实验室阶段获得较优的出水污染物指标,可为该煤焦化厂废水处理系统的改造提供技术指导。一、焦化废水处理发展前景 虽然经过我们不懈的努力,已取得良好效果,但系统仍存在一些问题:无后续混凝沉淀系统、好氧池容积太小,停留时间过短,出水指标无法达到国家一级排放标准。我们将不断努力,有信心克服生产中出现的种种问题。下一步我们的工作重点,
3、将是稀释水和消泡水逐步由系统出水代替、增加后混凝沉淀系统最终实现零排放。二、工艺运行主要条件 活性污泥法具有处理效率高、运行费用低的优点,因此是污水处理厂使用最多的工艺。本单位设计工艺运行条件如下:2.1 原水处理量及进水水质要求设计进水水量112t11,氨氮。250mgL、COD3000mgL、硫化物50mgL、酚250mgL、氰化物15mgL2.2 pH值 好氧池内的pH值在7.0-7.5较为适宜;缺氧池在8.0-8.5较为适宜。2.3 溶解氧 缺氧池内的溶解氧不得高于0.5mgCN;好氧池内的溶解氧在24mgCU,过高将会使污泥发生自身氧化;回沉池不得高于1mgn,否则带入缺氧池影响反硝
4、化反应。2.4 温度 环境的温度对微生物体内的酶影响很大,实践和理论证明池内的温度保证在35时,微生物的生长繁殖最为旺盛。2.5 营养平衡 一般情况下按下列比例投加营养物质,缺氧池BOD5:N:P=300:5:1;好氧池BOD5:N:P=100:5:1。三、运行中存在问题及解决方案3.1 原水波动大对系统冲击影响很大3.1.1 现状分析 上道工序在检修和特殊操作时,原水水量波动较大,而且水质较差,尤其是氨氮和硫化物含量较高,常常是设计进水要求的5倍以上。高浓度废水进入系统,不仅对系统造成很大的冲击影响,系统恢复时间较慢,而且高浓度的硫化物对系统内微生物有很强的毒害作用,甚至造成微生物大量死亡,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 焦化 废水处理 流程 优化 改造 研究