火力发电厂污泥掺烧技术应用.doc
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1、火力发电厂污泥掺烧技术应用摘 要利用火力发电厂掺烧的方式处置城市污泥是目前公认最具前景的途径。为了考察掺烧污泥时锅炉的燃烧稳定性,本文以 2 台 300 MW 容量等级、亚临界蒸汽参数、四角切圆燃烧方式的煤粉炉为试验对象,进行污泥掺烧试验,分别在不同负荷和不同掺烧比例的条件下,对比了炉膛温度、锅炉效率和 NOx质量浓度的变化。试验结果显示:随着掺烧污泥比例的增加,炉膛温度下降,NOx 质量浓度有所增加;在 10%的掺烧比例范围内,锅炉效率无明显变化。本文研究结果可为电厂污泥掺烧技术的发展提供借鉴。 随着我国城镇化的发展,各城市的污泥存量及增量都在急剧增加。据统计,2017 年我国污水处理厂产生
2、的污泥量为 4 000 万 t,预计在 2020 年突破6 000 万 t。国家在近十年相继出台了污泥处置的相关文件,“十三五”规划要求城市污泥处理率达到90%。城市污泥处理处置市场潜力巨大。由于成分复杂及高含水率的特性,污泥的处置成本高,且易造成二次污染。而通过火力发电厂掺烧的方式处置污泥,即可利用电厂已有的烟气处理设备避免二次污染,也能实现污泥的资源化利用,是我国提倡的污泥处置方向。由于污泥热值低,含水率高,掺烧时锅炉的燃烧稳定性是电厂所面对的最直接问题。本文即以燃烧稳定性为重点,对 2 台 300 MW 机组掺烧城市污泥进行试验研究,同时关注污染物排放值和锅炉效率的变化情况,为电厂污泥掺
3、烧技术的发展提供经验数据。1 试验概况1.1 试验设备 本文 2 台试验机组均为亚临界参数自然循环汽包炉,四角切圆燃烧方式,配备 5 套正压直吹式制粉系统,分别对应 ABCDE 共 5 层燃烧器。试验设备主要参数见表 1,污泥及煤质特性见表 2。为保证燃烧的稳定性,本文所掺烧的污泥均为含水率在30%左右的脱水干化污泥。1.2 试验设计 污泥掺烧试验应以炉膛燃烧安全稳定性为前提。本文从 3 方面保证燃烧的稳定性。首先,确定安全的污泥与原煤的掺混比例。根据煤质与污泥成分数据分析,同时结合工程经验,认为污泥与原煤的掺混应以保证混合燃料低位发热量不低于15 MJ/kg 为原则,此时 w(污泥):w(原
4、煤)=1:3。其次,采用皮带输送的方式将污泥送至原煤皮带上,再经煤斗中转、混合,落入给煤机,确保污泥与原煤的掺混均匀,避免试验过程中由于掺混不均造成某一时刻入炉燃料中污泥比例过高,危及燃烧稳定性。最后,确定燃烧混合燃料的燃烧器层。由于混合燃料热值低,在不采取其他需要增加运行成本的助燃方式情况下,利用燃烧器层与层之间的燃烧支持是最经济且可行的。综上所述,本文以 w(污泥):w(原煤)=1:3 的掺混比例、皮带掺混、上层燃烧器掺烧的方式开展污泥掺烧试验。 由于掺混污泥对燃烧稳定性已造成不利影响,因此试验负荷不宜设计过低,本文以 70%BMCR(锅炉最大连续出力工况)为最低试验机组负荷。试验过程中,
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