安钢6m焦炉活性炭烟气脱硫脱硝一体化技术实践.doc
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1、 安钢6m焦炉活性炭烟气脱硫脱硝一体化技术实践以安钢6m焦炉为例,针对焦炉加热后产生的SO2、NOx,采取活性炭焦炉烟气脱硫脱硝一体化工艺进行处理。该工艺装置投产后运行稳定,各项工艺指标均达到设计要求,既达到炼焦化学工业污染物排放标准(GB161712012)规定最低限值排放的标准,又实现了脱硫后资源的回收。对该工艺存在的问题提出了改进建议。安钢焦化分公司6m焦炉为鞍山焦耐院设计的255孔JN606型大容积焦炉,年产焦炭110万t。公司地处河南安阳市,属于国家京津冀及周边重点区域“2+26”城市,到2017年10月开始执行炼焦化学工业污染物排放标准(GB161712012)特别排放限值。安钢六
2、米焦炉于2017年8月底和9月中旬分别投入两套活性炭工艺一体化装置对焦炉烟气进行净化,脱硫脱硝后的洁净烟气从烟囱排放到大气中,同时降低烟气中颗粒物排放。装置投用后,运行稳定,效果明显,烟气中SO2、NOx的含量远低于标准要求,做到了超低排放。1原理与应用该工艺采用活性炭同时脱除烟气中SO2、NOx。焦炉燃烧后的废气,经过空冷换热进入活性炭净化系统。在空冷换热器前,喷入质量分数为18%的氨水,提取氨气作为脱硝还原剂随烟气进入活性炭系统。在净化塔内活性炭吸附床层上,SO2被活性炭吸附脱除;在活性炭的催化作用下,NOx被还原成N2和H2O实现脱除;同时,还能将粉尘滞留在炭层中。净化后的烟气经增压风机
3、重新进入烟囱排放。吸附了SO2的活性炭,经刮板机系统进入再生塔加热到400,被吸附的SO2释放出来生成再生气体,再生气体被输送至硫酸制备单元处理,最终生成10%的硫铵溶液。硫铵溶液送到化产系统硫铵母液槽,与焦化厂区硫铵溶液混合后进行结晶制备硫酸铵。活性炭经冷却后被刮板机回送到净化塔继续使用。系统流程示如图1所示。烟气SO2吸附及解析的原理如下2运行效果该装置在我厂投用后,运行平稳,效果良好,使用前后烟气组分含量见表1。从表1可以看出,活性炭烟气脱硫脱硝系统投用后,焦炉烟气中的各项组分均有显著降低,达到了炼焦化学工业污染物排放标准(GB161712012)特别排放限值。经过测算,每年可以减少污染
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