HISmelt熔融还原优化设计及生产实践.docx
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1、摘要:本文简单介绍了HISmeIt工艺及其特点,重点对HISmeIt工艺在国产化过程中对包括矿粉预热系统、矿粉喷吹系统、铁渣系统、煤气系统、燃气锅炉及动力系统的改进情况进行了说明,同时对国内某厂HISmeIt工艺实际生产情况作了简单介绍。关键词:熔融还原HISmeIt1 HISme1t工艺简介及特点1.1 工艺简介HISmeIt是一种直接熔融还原的炼铁工艺,该工艺可直接熔炼经预热处理的铁矿粉和其他适合的含铁原料,并喷吹煤粉作为系统的还原浮J及热量来源。相对传统的高炉炼铁工艺,HISmeIt熔融还原炼铁工艺省去了烧结及焦化两个环节,在同样产能下节省了大量的投资及运行成本,且这种工艺在生产过程中产
2、生的大量蒸汽及富余煤气均可以用于发电,使其生产系统的能源利用效率很高,应用前景广阔。HISmeIt工艺设施包括矿粉预热及喷吹系统、煤粉制备及喷吹系统、熔融还原炉(SRV炉)、热风炉、出铁场、渣处理及湿法除尘等系统,除矿粉预热、热矿喷吹系统与SRV炉体部分同传统高炉不同外,其他部分类似于传统高炉,其工艺流程简图如下。1.2 主要特点(1)工艺流程短、工厂建设相对简单、占地面积小。(2)操作简变、灵活,具有快速响应特性。(3)原料要求低、物料范围广,可使用低品质的矿粉和非焦煤。(4)铁水质量稳定、可生产低硅、低磷铁水。(5)环保优势明显,没有二次污染物排放,取消焦炉、烧结,基本遏制二恶英、吠喃、焦
3、油和酚的污染排放。2引进H1SmeIt与澳大利亚HISmeIt工艺不同引进HISmeIt工艺项目是基于澳大利亚HISmeIt工艺商业化成功的基础上引进建设的,但是在引进过程中结合原澳大利亚的生产实践,对工艺路线、部分技术方案进行了优化改进和部分设备的国产化设计,下面针对主要变化内容进行说明。2.1 矿粉预热系统矿粉预热系统的主要功能是完成铁矿粉的预热、预热还原,目的是减少入炉铁矿粉在SRV炉内热量的消耗,提高SRV炉的冶炼强度,进而提高产量。原澳大利亚该系统采用流化床工艺,具体流程是采用串联的三级旋风装置+流化床工艺,采用SRV高温煤气或者天然气燃烧的高温尾气作为预热预还原的热源,通过高温气体
4、与铁矿粉在流化床和三级旋风装置内实现对流换热,最终达到预热预还原矿粉的目的C通过在澳大利亚工厂的运行实践证明,该工艺因铁矿粉对多级旋风装置及流化床内衬的磨损,引起耐材的频繁脱落,以及螺旋输送机的故障,导致矿粉预热系统故障频繁,成为影响HISmeIt工艺正常生产的主要问题之一。在引进HISme1t工艺设计中,结合国内实际情况,将原有多级流化床工艺改为两段式回转窑工艺,其具体工艺流程是:通过矿石缓冲仓接收来自原料场的铁矿粉,缓冲后将矿石导入烘干窑,在烘干窑内将铁矿粉脱水干燥,从烘干窑排出的矿粉温度约80IOOC。经烘干窑脱水烘干的矿粉经导料槽进入回转预热还原窑,在回转预热还原窑内将铁矿粉进一步加热
5、,同时尽可能多的将铁矿石预还原(提高铁矿粉含铁量),最终使铁矿粉的出口温度达到750C。以上,矿粉经回转预热还原窑出口排出进入热矿斗式提升矿粉干燥预热需要的热量采用SRV炉产生煤气+煤粉燃烧所得,同时为提高铁矿粉与还原度,考虑在回转预热还原要尾部加入部分煤粉。回转预热还原窑产生的尾气首先经过烘干窑,作为烘干窑的热源,最后回收尾气带走的铁矿粉,另外,充分降低尾气排放温度,减少热量损失。其流程如下图1:图1改进后矿粉预热系统流程图经实践检验,改进后的工艺既实现了矿粉的加热、预还原的目的,且技术成熟、稳定;同时,改进后的预热还原系统既可以采用煤粉也可以采用SRV煤气作为燃料,同时设计独立的煤粉供应系
6、统,操作灵活,不受上下游工序的影响,作业率高,对提高HISmeIt工艺整体的作业率有利。2.2 矿粉喷吹系统热矿喷吹系统主要功能是将来自矿粉预热系统的高温铁矿粉通过喷吹管路、喷枪喷入SRV炉内。该系统采用并联串罐喷吹系统,每个喷吹罐对应一条喷吹管线,,每条热矿喷吹管线均设有清堵和反吹管道,同时喷吹罐出口设有耐磨、耐高温密封螺旋输送机。该系统在国产化过程中改进的内容主要是针对原热矿喷吹系统喷吹压力、以及喷吹罐结构和螺旋给料机等问题进行了优化,具体:1)为提高系统的喷吹能力及降低喷吹管道堵塞问题,提高了喷吹系统的整体设计压力;2)修改了喷吹罐、热矿仓的结构,增加有助于物料流动设施,减少物料在仓罐内
7、板结,影响物料的流通。同时结合回转窑的运行特点,矿粉预热系统将会产生大量的细铁矿粉,因此增加细矿粉喷吹系统,喷吹管路并入热矿粉输送道,直接喷吹入炉,也可以实现厂区内其他含铁粉尘的喷吹,提高资源的合理利用能力,降低了粉尘对环境的污染。经实践检验,改进后系统整体运行比较稳定,出现因螺旋给料机故障导致物料停喷现象,究其原因是设备制作以及维护不当导致,未出现热矿输送管道堵塞现象。2.3 出铁、渣处理系统2.3.1 出铁系统因项目引进过程中涉及设备利旧问题,主要包括出铁场设备、铁水脱硫系统、电动平车、液压倾翻等设备以及SRV炉进出接口约束,新设计的出铁场布置与原设计相近,原设计生产的铁水全部通过铸铁机进
8、行铸铁,而新设计为实现与业主方炼钢车间的对接要求,在铁水运输方面做了以下几方面的改进:(1)延长了出铁跨的设计,增加了45t铁水罐直接运往炼钢车间的运输通道,可实现与业主炼钢车间的直接对接;(2)保留了原设计80t铁水包内脱硫、运输的设计,增加了45t倒运设施,可以实现铁水脱硫后,与炼钢车间的匹配。2.3.2 残铁回收当SRV事故状态时,需要将炉内的残铁全部排出,原澳大利亚工厂的设计是直接将残铁排入残铁坑,根据实际生产数据,一次残铁量约30Ot铁水,因此大量的残铁直接放入残铁坑给后续使用带来很大不便,同时导致大量的铁水显热浪费不能回收利用。新设计中通过增加残铁回收跨,残铁回收跨内设置有残铁接铁
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