某电厂烟气脱硝脱硫和除尘系统改造的研究.doc
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1、某电厂烟气脱硝脱硫和除尘系统改造的研究 针对某电厂现有烟气排放不能满足最新超净排放要求的情况,立足电厂现有烟气净化装置,对4#机组进行了增加一层975mm高度的催化剂层(反应时间由0.3s增加至0.55s)的烟气脱硝改造;增加一个吸收塔,采用双塔双循环脱硫技术的脱硫改造;在静电除尘器前增加一个PM2.5团聚系统的除尘改造。根据国家和地方政府的要求,通过改造,烟气中NOx、SO2、烟尘达到了超净排放要求,而且也没有增加企业生产成本费用,因此具有实际意义,值得推广。燃煤电厂是我国能源消耗大户及污染物排放主要贡献者。目前,随着我国对节能减排工作的不断深入,燃煤电厂的煤炭燃烧排放监督已愈发严格。201
2、5年12月,国家印发了全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案,方案要求加快燃煤发电机组超低排放改造步伐,到2020年,通过相关新的技术手段与设备,使有条件的新建及现役燃煤发电机组达到超低排放水平。1 某电厂改造前烟气处理工艺设施某电厂建于90年代,有4台机组,分别为1#、2#、3#、4#锅炉,功率皆为340 MW。每个锅炉配置5台磨煤机,每台功率为30t粉煤/h。本次研究选择4#机组,改造前,机组脱硝装置采用选择性催化还原法(SCR);除尘装置采用的是双室六电场静电除尘器;脱硫装置采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺。生产工艺流程图,如图1所示。图1 电厂生产工艺流程简图1.1 改造前机组烟气各污
3、染物排放状况改造前,4#机组在达标排放情况下,烟气通过高240m烟囱(现有)排入大气。2016年1月18日烟尘、SO2、NOx监测数据,如表1所示。表1 机组出口烟气监测结果1.2 改造前烟气处理各装置概况及运行中存在的问题1)脱硝装置。改造前,该机组采用“高含尘布置方式”的选择性催化还原法(SCR)。脱硝技术方案是采用尿素水解法制备脱硝还原剂氨水,氨水按照一定的速度喷射进带有催化剂的烟气反应设备中,烟气中氮氧化物和氨水中的氨发生化学还原反应,进而得到脱销,还原成氮气和水。烟气停留时间和氨水的喷射量是脱硝效率的主要影响因素。脱硝工艺流程,如图2所示。图2 改造前4#机组脱硝工艺流程图由机组脱硝
4、装置自行监测数据可知,改造前,脱硝效率能满足现有标准要求,但不能达到超低排放要求。主要原因为:(1)原有催化剂的高度不能满足脱硝效率的要求;(2)喷氨装置还需要进一步改进,进一步加大氨的喷射量;(3)稀释风采用的是热一次风,易造成堵塞。2)脱硫装置。改造前,机组烟气脱硫采用1炉1塔、烟塔合一排烟技术。在塔体底部直接布置浆液池,在塔体上部设置四层喷淋层。改造前机组脱硫出口SO2浓度基本稳定在50mg/Nm3200mg/Nm3范围之内,脱硫效率不低于95%,排放出口SO2能达标排放,但不能满足未来超低排放要求。主要原因为:(1)吸收塔喷淋层母管和支管因施工质量差,存在喷嘴严重磨损及少量脱落,影响脱
5、硫安全稳定运行;(2)吸收塔氧化风机设计压头偏小,尤其经长期运行后,故障频繁,效率下降,轴承温度高,对脱硫系统影响较大;(3)塔外循环管存在局部磨损严重,在循环泵出口大小头及弯头变径处经常发生漏浆现象;(4)自脱硫投运以来,脱硫废水直排入灰浆池,废水系统一直未投运,且相关管道设施已腐蚀损坏。3)除尘装置。改造前,机组使用两台卧式双室六电场静电除尘器,烟气出口烟粉尘基本上浓度都控制在30mg/m3以下,除尘效率99%,但外排烟尘仍不能满足超低排放要求。主要原因为:静电除尘器去除细小的颗粒物有一定局限性,尤其是对于粒径在0.1m1.0m的烟尘其除尘效果表现更低。2 烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研
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