制氢转化炉管延伸段裂纹泄漏原因分析及处置.doc
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1、制氢转化炉管延伸段裂纹泄漏原因分析及处置摘要:制氢装置顶烧方箱式蒸汽转化炉运行中炉管延伸段陆续发生多处穿透性裂纹泄漏,通过对炉管进行失效分析,查找裂纹产生的原因,提出改变外部保温、内部保温盒设计高度等措施,经一个周期的运行,验证了处置措施的合理性。1装置及转化炉陕西延长石油集团煤油共炼试验示范项目是延长集团筹建的全球首个工业化示范项目,其中配套有5104m3/h制氢装置,为煤油共炼加氢装置提供原料氢气。制氢装置以天然气与脱硫干气为原料,采用一段转化、中温变换、PSA提氢的工艺。制氢转化炉由中国成达工程有限公司设计,结构形式为顶烧方箱式蒸汽转化炉,设计辐射段总热负荷88.21MW。设计炉管规格为
2、12413,共192根,分4排布置,炉内有效长度L=12200mm,材料为HP-Nb-mod离心铸造管,由青岛新力通有限公司制造。炉膛外炉管延伸段长1.3m,材料为TP304H。转化入口设计温度610,出口860,设计入口压力3.48MPa,出口压力3.18MPa,设计工艺介质为天然气、脱硫干气、水蒸气。2016年12月,转化炉北侧第一排东第一根炉管延伸段吊耳以下部位发现穿透性裂纹,工艺气体外泄。一周后,北侧第二排东第一根炉管泄漏,情况与第一根炉管相似。2017年1月炉顶南侧第一排东第二根炉管在相同部位再次发生泄漏,此根炉管陆续在初次泄漏部位上下发现多处裂纹。装置于2017年2月停工整改。裂纹
3、位于炉膛外延伸段支耳管下方15mm处母材上(图1),为横向裂纹,长度约10mm,延伸管下部从炉顶至上猪尾管加强管上沿处有保温,上部无保温。制氢装置于2014年10月开工,截止2017年2月,期间开工7次,累计运行510d。装置运行以来进料介质为天然气与水蒸气,转化入口操作温度(5955),出口操作温度(8058),入口操作压力2.9MPa,出口操作压力2.7MPa,装置负荷一直维持60%,均在设计范围内,运行过程中监测Cl及S均未检出,可排除操作异常及腐蚀原因。2理化检试验装置停工后,分别对2根未开裂延伸管及2根开裂延伸管的裂纹部位及远离裂纹部位取样,进行外观检查、理化分析及性能试验,取样部位
4、如图2所示。2.1外观情况开裂部位外壁可明显观察到一条或多条横向裂纹,长(1020)mm不等,开裂部位内壁可明显观察到宏观裂纹,裂纹在内壁呈龟裂状分布,最长约70mm,典型裂纹形式如图3所示。2.2化学成分分析分别对未开裂和开裂延伸管取样进行化学成分分析(表1),2件试样主要元素含量满足ASMESA213对TP304H材料要求。2.3常温拉伸试验分别对未开裂延伸管及未开裂延伸管的裂纹部位及远离裂纹部位取样进行常温拉伸试验,各试样满足ASMESA213对TP304H材料的要求。2.4硬度试验分别对未开裂延伸管及未开裂延伸管裂纹部位及远离裂纹部位取样进行硬度试验,各试样满足ASMESA213对TP
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