静电除尘器在生物质燃料锅炉系统中的应用及技术优化.doc
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1、静电除尘器在生物质燃料锅炉系统中的应用及技术优化摘要:针对两起生物质燃料锅炉静电除尘器爆炸事故,在介绍爆炸事故产生原因的基础上,提出行之有效的技术优化措施,以此为实际的静电除尘器技术优化提供参考借鉴,提高其运行的安全和可靠水平。如今,生物质燃料成为很多锅炉的燃料选择,它对节省一次能源的使用有重要作用,在这种锅炉中,通常配置静电除尘器。这一静电除尘器和普通的除尘器有所不同,需要引起相关人员的高度重视,结合现状,采取合理可行的技术措施予以技术优化,以保证设备运行的安全和可靠性,避免事故的发生。1案例介绍某糖厂采用1组75t/h锅炉,将蔗渣作为锅炉的燃料,采用文丘里麻石水膜除尘器。在锅炉的试运行过程
2、中,燃料堆积情况比较严重。在锅炉内,预热器出口和引风机入口之间负压超过3500Pa,即除尘器承受3500Pa以上的负压,比设计最大值大1000Pa左右,持续8h左右后,除尘器爆炸。某糖厂采用1组120t/h锅炉,将蔗渣作为锅炉的燃料,采用静电除尘器,其标准入口浓度为8g/Nm3,正常情况下的除尘效率可以99%以上。设备正式投运90d后,除尘器爆炸。通过现场检查,发现电除尘外壳周围墙板产生十分严重的变形与弯曲,部分加强槽钢发生断裂与变形,尤其是进出口处。在出口烟道的顶部,与ESP出口相距2m左右的转弯部位,可见一大面积爆炸口。在除尘器的下方,灰斗上存在小面积破裂口。在灰斗的内部,灰分均完全结焦,
3、取出的灰块体积均很大,难以落灰,需要工作人员通过掏灰孔进行内部破碎才可以落灰。根据现场各项技术参数,结合采用生物质燃料时具有的各项特性,导致电除尘器产生爆炸事故的主要原因为:a.一氧化碳浓度超过12.5%,含氧量超过5.42%,且存在火源。b.一般而言,采用生物质燃料的锅炉,其大多属于链条炉,如果运行不够稳定,开启与关闭频繁,则生物质燃料中的含碳物将无法完全燃烧,产生大量一氧化碳。因一氧化碳有很宽的爆炸浓度范围,且极小的能量即可点燃,所以极有可能引*炸1。c.在除尘器设计过程中,若安装和焊接方面存在质量问题,或保温棉的厚度没有达到要求,则会使除尘器漏风率明显提高,使其内部实际含氧量不断升高。d
4、.火源包括:电场内部发生闪络,产生电火花;在散热设备表面产生温度较高的微粒,或从此处经过的静电与气流,都有可能成为火源;烟气中含有大量可燃物质,而且没有燃烧殆尽的飞灰,还会带有火苗。2技术优化对于在采用生物质燃料的锅炉中使用的静电除尘器,它不仅具备普通静电除尘器所有基本特性,还有它独特的特点。为保证锅炉与它的所有附属设备都能安全且可靠的运行,并保障相关操作人员作业安全,避免爆炸等恶劣事故的发生,首先要以上述爆炸事故产生原因为依据,从除尘器技术层面入手,对除尘器设计予以改进和优化,提出合理可行的优化措施及建议,对选型配置予以重新规划,以保证设备能够可靠且高效投运。新提出下列技术优化建议:2.1在
5、炉膛的出口安装一氧化碳检测装置,以此对一氧化碳浓度进行在线监测,检测装置需要和除尘器之间采用高压连锁。如果检测装置检测发现一氧化碳实际浓度处于3%-8%范围内,则除尘器中各个电场均处在无火花实际状态;如果检测装置检测发现一氧化碳实际浓度超过8%,则电场将开始断电处理2。2.2对除尘器的壳体进行设计改进,对于普通静电吹尘器,壳体的设计压力一般为8700Pa,而用于采用生物质燃料的锅炉时,壳体的设计压力只有5000Pa。一旦发生爆炸,设备中的气体将急速膨胀,压力快速上涨。对此,应在除尘器的上部安装防爆门,以此对内部压力予以释放。考虑到用于采用生物质燃料的锅炉的除尘器设计压力只有5000Pa,所以其
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