总氮提标的调试过程总结.doc
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1、总氮提标的调试过程总结一、污水处理厂规模及工艺该污水处理厂上游很多工业厂,偷排情况较为严重。前处理单元分别包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池等一组系统。曝气沉砂池出水进入主生化段。主生化段采用AA/O(设置预缺氧)生化反应工艺。后深度处理系统包括二沉、转盘滤池及次氯酸钠消毒,同时采用地埋式结构设计,并对生活污水产生的臭气进行集中收集处置。该厂设计10000m/d,目前实际运行水量约为8000m/d左右。出水总氮18-20mg/l,其他指标满足城镇污水厂污染物排放标准一级A排放要求。目前进、出水数据见下表(未投加碳源)。政府要求限期整改,15天内由一级A标准,提高至总氮特排标准(出水总氮小
2、于10mg/l)。但水厂目前处于系统冲击恢复期,总氮去除率低,短期时间内,无法满足特排出水标准。实际数据见下表:二、调试过程1、准备工作12月2日,正式入驻水厂,对现场详细考察与评估后,在不影响厂方正常生产的前提下,对原有碳源投加体系进行了改造与优化:生化池新铺设30余米输送管道、新增设置计量控制的碳源投加点2个。当日下午,正式开始投加复合碳源,开始控制、测定全流程点位条件指标及工况;整理并确认现场工艺及水质数据。2、生产性投加试用过程调试周期:12月2日12月13日1)碳源投加初期(12月2日-12月7日)12月3日早,到厂检测二沉池出水硝酸盐氮,相比较前一天数据无明显变化。取生化池污泥,进
3、行反硝化反应小实验,结果显示其脱氮效率很差,生化系统内的反硝化细菌量很少,需进行培菌,富集反硝化细菌。对其生化系统操作如下:降低内回流流量(2倍回流比),增加缺氧区实际停留时间,严控PH、溶解氧,配合投加碳源来富集反硝化细菌,强化脱氮能力。同时,控制碳源投加量在400公斤/天(100万COD当量)。观察镜检及SV30:镜检只发现魔门虫与钟虫,菌胶团伸出丝状菌,魔门虫躯壳较多。SV30发现上清液含有部分悬浮细碎污泥絮体。考虑目前恢复期,正处于富集反硝化细菌的培养阶段,降低好氧末端溶解氧至2.5-3mg/l,尽量减少操作,避免操作造成生化系统的波动。12月5日,反硝化实验明显发现反硝化气泡增多,脱
4、氮效率明显提升,生化系统培菌有初步效果。12月7日,系统出水的化验总氮数据已经较低至13mg/l,并持续降低中。2)工艺改动阶段(12月8日-12月13日)12月8日,镜检观察到部分丝状菌伸出菌胶团,可见魔门虫、钟虫、累枝虫、轮虫、聚缩虫及游泳型纤毛虫等,微生物种类较以往丰富。沉降比30%,MLSS2700mg/l,活性污泥中生物种群在丰富,生物活性在增强,处理效率在提高,暂停排泥,保障生物繁殖和适应。将碳源投加量提升至500公斤/天。12月10日,生化系统出水总氮保持在9mg/l,停止了降低趋势。查找原因得知当前缺氧区停留时间仅有3小时。将系统的内回流出口调整至厌氧区,以扩大缺氧区,强化系统
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