GIS传感器国网蒙东门都110kV变电站一键顺控改造项目建议书823.docx
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1、项目建议书项目名称国网蒙东呼伦贝尔牙克石输变电工区IlOkV门都变电站一键顺 控改造项目单位国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司项目实施起止时间2023年1月1日-2023年12月31日项目必要性设备基本情况国网蒙东呼伦贝尔IlokV门都变电站,于2017年投入运行, 现有IlOkV配电装置为单母分段接线、出线2回(装设单相线 路电压互感器)、分段1台,主变2台(高压侧进线无电压互 感器);IokV配电装置为单母分段接线、出线6回、备用出线 18回,电容器4组,接地变2台。在一次设备方面,站内IlOkV采用GlS组合电气配电装置, 隔离开关共12组,无母线接地开关、接地开关16组,主变中
2、 性点接地开关2组。以上断路器、隔离开关、接地开关均具备 遥控功能,但位置“双确认”判据不完善。IOkV部分为移开式 小车开关柜,仅断路器具备遥控功能,无需考虑一键顺控功能。在二次设备方面,变电站采用长园深瑞公司生产的监控系 统,为传统综自系统,且无法通过软件升级手段扩展顺控功能。 站内现有测控装置对于扩展信号的接入能力有限,难以满足顺 控需求。此外,变电站配置珠海长园共创公司独立的微机防误 主机,操作前需手动开票并模拟预演,存在大量的人工确认环 节。原有微机防误主机硬件无法兼容凝思安全操作系统,需要 通过更换硬件满足一键顺控技术要求。存在问题及实施 必要性近年来,电网建设经历了高速发展,变电
3、站数量持续增长, 一线人员生产任务日益繁重,倒闸操作采用人工方式,操作前 需经写票、审核、模拟、五防验证等工作,流程复杂、重复性 工作量大、无效劳动多、操作效率低,耗费大量人力、物力, 加剧了人员数量及结构矛盾,难以适应当前电网的发展需要。 顺控操作在国外已是成熟技术,在国内常规及特高压换流站也 得到了广泛应用,运行二十余年来尚未发生操作失误。自2017 年,国网蒙东公司系统开始一键顺控试点应用,经过试点工程 检验,采用顺控操作可以减少60%的倒闸操作工作量,且大幅消 除了误操作、漏操作等风险。门都变电站IlOkV配电装置为单母分段接线、出线2回、 分段1台,主变2台,倒闸操作工作任务频繁,为
4、了进一步提 升运检效率和安全性,有必要在门都变电站中开展一键顺控改 造。立项依据(对应生 产技改大修原则 条款)1 .根据国家电网公司生产技术改造原则第6. 3. 1.1. 1 条不满足特高压和各级电网安全稳定运行需要,不满足公司 “三集五大”体系建设需要的自动化系统优先进行系统功能、 设备性能和可靠性提升等方面的改造。2 .根据国家电网公司生产技术改造原则第2. 3. 3. 3. 3 条对不符合完善化技术要求的隔离开关、接地开关应进行完善 化改造或更换。3 .根据变电站一键顺控改造技术规范(试行)(运检 一 (2018) 63号)、隔离开关分合闸位置“双确认”改造技 术规范(试行)(运检一
5、(2018) 99号)要求,对变电站进 行一键顺控改造。4 .根据变电站一键顺控技术导则(试行)(设备变电(2021) 28号)技术要求,对变电站进行一键顺控改造。项目方案技术实施方案一、二次系统改造方学 系统架构如下图:-1主设备站控层N 交换机副页控.4 r-:机智能防误主机1 方误校验.I i测控装置(一)监控设备改造方案L在站内I区新增一台独立的顺控主机,具备站内数据的 采集、处理,应具备站内设备的一键顺控、防误闭锁、运行监 视、操作与控制等功能。一键顺控主机单独组1面屏。2 .将站内I区原五防主机更换成智能防误主机,与顺控主 机内置防误逻辑共同实现一键顺控双套防误校核。智能防误主 机
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