51压力表常见故障分析及处理方法.docx
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1、压力表常见故障分析及处理方法在化工生产中,压力是指由气体或液体均匀垂直地作用于单位面积上的力。在工业生产过程中,压力往往是重要的操作参数之一。压力的检测与控制,对保证生产过程正常进行,达到高产、优质、低消耗和安全是十分重要的。而实际工作中,压力表给我们带来了哪些难题呢?我们又是如何处理它们呢?一、压力连锁故障故障现象:某石化企业重油总管压力报警连锁系统,由于锅炉燃料油的重油总管压力下降,并且备用泵不能自动启动。导致重油压力继续下降,直到锅炉联锁动作切断重油而停车,造成故障。故障分析:正常情况下,当重油总管压力下降到一定值时,备用泵应自动启动,使重油保持一定的流量和压力。现由于备用泵没有启动.说
2、明备用泵没有接到压力下降的信号,也就是说本系统的压力变送器没有感受到总管压力的变化:检查原因是导管内隔离液被放掉,重油进入导压管以及变送器正压室腔内:由于采用隔离液测量总管压力,导压管和仪表没有采用保温伴热,重油凝固点比较低.因此在导压管和膜腔内凝结,不能感应和传递总管压力的变化。同时,由于重油固化而体积膨胀,传感器元件受力指示偏高,也一直保持这一值。当总管压力下降时,此值不变,备用泵不启动.直至造成停车事故。处理方法:用蒸汽吹扫导压管,仪表膜腔拆卸用汽油清洗干净。仪表重新投用前要对仪表进行静压试验,检验合格后,在导压管内重新充满隔离液。二、压力指示回零故障现象:某石化企业一裂解汽油压力检测系
3、统中测压导管由于保温伴热关闭不久,出现压力指示回零,控制阀关死,裂解塔不出料.因塔液位太高造成停车事故。故障分析:由于该系统平时运行时压力波动较大,采用了开大一次取压阀,用针阀控制阻力的办法,可以减小仪表指示的波动。由于仪表工不了解该表的具体情况,启动仪表指示波动太大,即把一次取压阀关小。因为一次取压阀口径比较大,很难控制,一旦一次取压阀关小到压力指示波动在允许范围内时。实际上该阀门已基本处于全关位置,而平时也没有注意到这个问题,当关闭保温后,即出现指示为零,控制阀全关现象。原因在于保温蒸汽关闭后,导压管冷却了,导压管内原来全部汽化的介质冷凝成液体,体积减小,压力骤降(几乎为零),如取压阀门没
4、有关死,介质冷凝成液体,体积减小,塔内介质向导管中补充,才使仪表受压,与塔内压力一致。阀门关死变成一个封闭容器,由于保温时介质处于汽化状态,压力较高或不变,当温度变低时,介质液化压力变小,指示回零。仪表信号为零,通过调节器使控制阀全关,致使塔液位迅速上升而造成停车事故处理方法:打开一次取压阀,指示恢复正常。应当注意,对一些压力较大的检测控制系统常常通过节流阻力来减小检测波动,但阻力要控制适当,否则就会出现上述故障,造成严重后果。三、压力测量不准故障现象:某一被测压力为p=6.5MPa,使用弹簧管压力表进行压力检测,仪表所处的环境温度为+40,工艺要求则准确到1%,精度等级为0.5级。所选仪表则
5、是范围为020MPa,工艺操作人员反映该表不准。故障分析:进行现场阀门关闭压力时,仪表运行仍良好,但不能如实指示过程的压力。将压力表拆下送至压力检定室检定,其值仍符合规程要求。根据检测仪表选择原则,被测量值应在测量仪表的上限值处2/3左右,由此来选择测量仪表的量程,即6.5X2/3=9.75MPa所以选择仪表的量程为010MPa查表知弹簧压力表的温度系约为0.0001-0.001,温度系=0.0001则测温附加误差值6.5X0.0001X(40-20)=0.013MPa这样仪表允许的绝对误差为二0065-0.013=0.052MPa仪表量程选择太大,因而测量不准处理方法:选择仪表量程为0IOM
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