燃煤电厂石灰石湿法烟气脱硫过程的优化分析.docx
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1、燃煤电厂石灰石湿法烟气脱硫过程的优化分析针对燃煤电厂已投运湿法烟气脱硫系统普遍存在的问题,结合有关规定,从技术可靠性和经济性角度分析火电厂烟气脱硫项目决策和工艺选择时应注意的问题,提出建议,以优化烟气脱硫过程。湿法烟气脱硫是一个复杂的化学、物理反应过程,包括二氧化硫吸收、石灰石溶解、石膏结晶等几个阶段,反应物、温度、pH、停留时间等条件都影响反应的开展,脱硫化学反应工艺的调整就是对这些反应条件开展优化控制。1确保反应原料的品质参与脱硫反应的物质除了原烟气外,还有脱硫荆石灰石和工艺水,它们直接影响反应,或与其它物质协同作用。脱硫剂石灰石的特性主要表达在颗粒度和反应活性两个方面,一般的石灰石粉细度
2、要求90%以上通过250目,某电厂在磨机投运初期,石灰石粉细度经常达不到这一要求,导致石灰石利用率低,石膏中CaC03含量经常大于3%,经过对磨机的运行调整,细度得到改善,对浆液PH的调控能力增强。石膏中CaC03含量也渐趋正常.石灰石活性是一个容易被忽略的指标,用反应速率来衡量,即PH在5.5的条件下,石灰石转化分数到达80%的时间,时间越短越有利于反应,从近几年的实际测试结果看,当反应速率超过20000s时,石灰石中Ca2+的溶解就会受影响,将导致石灰石利用率下降。我们通过对石灰石品质的跟踪分析,发现石灰石活性不佳时,通知电厂及时更换石灰石原料,以确保合格的石灰石粉参与脱硫反应。脱硫工艺水
3、进入吸收塔后被蒸发浓缩.高浓度的无机离子会影响石灰石的溶解和脱硫反应,因此必须对脱硫工艺水质开展严格控制,特别是电导率、COD、SS等指标。某电厂为了节约水耗,开展废水回收利用,将电厂处理后的生活污水补充至脱硫工艺水池,经过一系列的实验室静态和动态试验,要求处理后生活污水的电导率低于500usc1水量小于800m3do另一电厂将处理过的渣水与原水混合作为脱硫工艺水,要求渣水处理系统的出水Ca2+浓度控制在700mg1以内,C1-1200mg1,浊度20NTU,这样才不会对吸收塔浆液的成份、PH的自动控制和石青品质产生不良影响。2 .合理控侧桨液PH吸收塔浆液PH控制是石灰石一石膏湿法脱硫反应的
4、核心,它受机组负荷、原烟气S02浓度、脱硫效率控制值、石灰石品质等条件的影响。在一定范围内,pH值越高越有利于S02的吸收.提高脱硫率,但当PH大于5.8时,石灰石中Ca2+的溶解速度就减慢,S032-的氧化也受到抑制,不利于石膏的结晶,反之,pH越低越有利于石灰石的溶解,但S02的吸收受到抑制,脱硫效率将下降。因此在运行中保持吸收塔浆液PH稳定,将其控制在一合适范围内(一般为5.2-5.6),是有效控制S02吸收反应、获得稳定脱硫率和石裔品质的前提。PH控制具有高度非线性、时变性、时延性及各种不确定性等特点,也受PH计、石灰石浆液密度计、烟气流量仪测定准确性的影响,在脱硫运行中将浆液pH值稳
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