热力管道施工安全技术的分析.docx
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1、热力管道施工安全技术的分析本文通过对某区域蒸气管网爆裂事故案例的分析,提出了热力管道施工过程中不容忽略的几个安全技术问题。针对这些问题,探讨了对管道补偿器划分段设计和管道支承件、补偿器、疏水器等每一步工序安装中应注意的事项,可为类似工程施工参考。城市集中供热系统正逐步呈现传输距离长、管道口径更大,穿越地形环境复杂,蒸汽参数更高的趋势。为确保热力管网系统安全、可靠运行,管道施工中必须根据工程具体特点和现场实际情况,灵活地解决管道补偿段划分、管道支承件施工和补偿器安装等问题。1工程案列1.1 某区域蒸汽管道事故情况及分析1.1.1 事故情况20*年3月23日凌晨,某区域集中供热系统运行中的蒸汽管道
2、突然发生爆裂,蒸汽管道“跳出”管道支墩,掉到河滩上,管道从补偿器处上游9m左右处撕裂。(1)事故管道参数管道规格由325*8,材质20#钢,采用GB/T8163标准;工作介质过热蒸汽;工作压力16MPa;工作温度250oCo管道系统采用的旋转补偿器“”型布置。(2)事故现场破损情况管道从一组旋转补偿器处断分为两段掉在河床上,补偿器损坏;补偿器上游大约400多米管道掉在地上,下游大约有300m管道掉在地上,沿线多处管架倾斜(见图1)。在补偿器的上游9m处,管口被扭曲撕裂,只剩部分连着,断裂曲线无异常(见图2)。管道滑动支架异常偏移,滑动支架的支墩倾斜,支墩底部泥土有裂纹;管道滑动支架设置了导向,
3、导向为单块钢板紧靠滑动支架与管道平行侧立,无与管道垂直方向加强;为减小摩擦在滑动支架与支墩间加了镀锌铁皮,镀锌铁皮焊在滑动支架底板上(见图3图5)。固定支架无异常,固定支架间距140m,每段管道的最低点设置了疏水器,疏水器工作正常。112事故分析(1)材料检验情况通过对管道材质的化学成分分析,并开展力学试验,各项指标符合要求,排除管道材质问题。根据管道撕裂口的形状,初步认定管道断裂不是事故的起因,这种断裂是在管道受到巨大扭曲疲劳后被撕裂的。对使用的其他旋转补偿器开展检查,质量合格。从对损坏的补偿器解体检查情况来看,旋转补偿器的受损应该是受到巨大的外力作用造成的。(2)补偿器受损分析补偿器受到的
4、推力何来?由于“n”型组合式旋转补偿器以沿着管道安装时的两个补偿器距离为直径的圆周运动,不仅在管道轴向产生位移,在两段管道之间的横向位移亦发生变化(见图6)o且距离固定支架越远(越靠近旋转补偿器位置)管道的轴向和横向两个方向的位移也越大。由于附近管道滑动支架的导向挡板严重制约两段管道间横向位移(见图5中挡板),此时就会产生两个结果:一是补偿器被两段管道的巨大推力损坏;二是滑动支架的导向被推倒,管道从支墩上摔下。前述事故产生即为管道滑动支架的滑托推到导向挡板,管道挣脱系统约束从支架上掉到地上后,补偿器受到巨大推力损坏所致。(3)管道撕裂的成因在管道从补偿器处断开后,管道中的蒸汽并没有立即结束,1
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