脱硫工段运行情况分析总结报告.docx
《脱硫工段运行情况分析总结报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《脱硫工段运行情况分析总结报告.docx(7页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、脱硫工段运行情况报告一、系统状态化工公司脱硫系统分常脱和变脱两个脱硫,均属净化车间,满量下处理水煤气气量约38000NnI3h,水煤气4S含500-600mgm工艺流程简述如下:1、常脱气体流程:由造气气柜送来的水煤气经罗茨鼓风机加压至约35KPa,经冷却塔降温至40以下进入常脱脱硫塔下部,与塔上部喷淋下来的脱硫溶液逆流接触,脱除气体中的AS(50-150mgm3),气体由脱硫塔顶部出来,经干式除尘器后去压缩岗位。脱硫溶液流程:脱硫贫液经贫液泵加压打入水煤气脱硫塔上部,溶液自上而下,由水煤气脱硫塔底部出来,吸收了HzS的富液,进入富液槽,用富液泵加压经再生槽喷射器和再生槽,浮选出来的硫泡沫溢流
2、到硫泡沫槽,经泡沫泵加压送到熔硫工段,再生后的贫液溢流入贫液槽,贫液由贫液泵加压送入水煤气脱硫塔上部循环使用;贫富液泵循环量约470m3ho主要设备:水煤气脱硫塔4800X36000X14富液槽70001205210常脱再生槽650085600107878常脱贫液槽4500X5660102、变脱气体流程:由变换过来的压力为2.05MPa,温度40C以下的变换气由脱硫塔下部进入,由气体分布器均匀分布后与塔顶喷淋下来的脱硫溶液逆流接触后,吸收气体中的AS(IOPPn1以下),经塔后分离器到脱碳岗位。脱硫溶液流程:脱硫贫液由贫液泵打入变脱塔上部,自上而下,吸收4S后,溶液从脱硫塔底部通过系统压力的作
3、用进入再生槽喷射器,溶液得到再生,再生后的溶液溢流至贫液槽,经贫液泵加压再次打入变脱塔,进行循环使用;贫液泵循环量约32(Wh主要设备:变换气脱硫塔28004152020变脱再生槽5700X8/4800X1OX7878变脱贫液槽3600X5560X12二、存在问题化工公司当前因限电轻负荷生产(约70%负荷),根据车间介绍情况,同时查看以前记录报表,目前对生产造成严重影响,总结主要存在以下几个问题。1、常脱脱硫效率低从10月14日开始,常脱进口1S含量变化不大情况下,常脱塔出口I1S含量长时间超标,最高达到300mg/Nnf左右(指标50-150mgN?),脱硫效率h左右,致使不能在加大溶液循环
4、量,否则变脱塔后带液。3、脱硫液总碱度低,脱硫系统碱耗高脱硫系统原使用榜胶、机脱硫剂,系统比较稳定。2010年后配合888脱硫剂使用,1月份底停车,直至8月底开车。开车后,脱硫系统使用原脱硫溶液,脱硫剂使用888配合榜胶,停止使用五氧化二钮。开车后,两个脱硫系统溶液总碱度不断下降,为稳定系统,不断补加纯碱,碱耗明显增加,但溶液总碱度仍无法控制。至11月份药品消耗统计如下:药品消耗统计日期常脱变脱或(Kg)楮股(Kg)888(Kg)碱(Kg)楮胶(Kg)888(Kg)8月份(25-31日)515020010.8225012059月份112702401189001204.510月份11520125
5、1010740110911月份1120026519.5907013013三、原因分析比较11月28日前后系统状况变化;跟踪现场熔硫、制液、再生泡沫溢流、溶液温度控制等操作,了解现场设备运行状况;同时对近三个月的溶液成份分析报告单(部分数据附后),现场加药记录,岗位记录报表进行了统计分析。经过与丹峰技术人员沟通讨论,分析判断问题主要原因有以下几点:1、溶液氧化性过强,副反应剧烈,888脱硫剂使用过量。(1)在开车后,系统溶液没有进行置换,将大量投加到系统中的纯碱,从物质平衡角度看,必然还存在系统中;根据溶液成份分析数据判断,溶液总碱度低,纯碱结晶的可能性较小,分析溶液中的副盐NazSOi含量很高
6、,判断纯碱大量转化生成了副盐。(2)根据田悦公司使用888脱硫剂的经验,对比两公司常脱处理气量及溶液总量,对比丹峰常脱和变脱处理HzS的量及溶液量,判断丹峰常脱、变脱888脱硫剂使用均过量,造成溶液氧化性较强,经再生后多部分直接转为副盐。(3)熔硫岗位因要完成班产硫磺任务,操作工将熔硫后的清液又回到硫泡沫槽,致使清液反复加温,清液在高温过程中生成副盐的几率会大大增加。2、溶液温度降低,副盐大量析出,造成局部堵塔,变脱塔压差上涨。(1)在三机生产时硫磺产量正常,贫液中悬浮硫含量12g1以下,根据进口RS含量判断,在短时间内硫不会造成变脱塔硫堵。(2)结合生产情况,(因变换出口水冷器换热面积不够,
7、导致气体温度高)变脱塔进口气体温度较高,而变脱溶液温度没有其它降温措施,造成夏季变脱溶液温度高,达到50C以上,而随着环境温度降低,溶液温度逐渐降低,溶液中的副盐析出,在塔内积累。从溶液分析数据看,10月份后,溶液中NazSOi含量逐渐降低;11月底车间做溶液冷却实验,发现溶液温度降低到接近0,在溶液底部形成大约1/3体积的盐水合结晶物。(3)11月28日限电减量后,变脱塔进口变换气温度降低到12。C左右,造成溶液温度降低;12月6日早8:00现场点温枪测变脱贫液温度为31C左右,经与生产科及车间商讨决定,减少变换出口水冷器水量,进行提高系统出口气体温度,(9:00提高变换气温度,14:00溶
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 脱硫 工段 运行 情况 分析 总结报告
![提示](https://www.001doc.com/images/bang_tan.gif)