烟气脱硝改造在135MW机组上的应用.docx
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1、烟气脱硝改造在135MW机组上的应用该文对循环流化床锅炉脱硝改造的问题开展了研究,由于流化床锅炉燃烧温度较低,炉膛燃烧温度一般在800。CI1OOoC,本身具有低温脱硝优点,锅炉出口NOX浓度较低,因此选用SNCR脱硝技术对流化床锅炉开展脱硝是最正确技术路线。*兆丰铝电公司自备电厂装机容量为3X135MW,配有3台480th由*锅炉厂有限责任公司生产的循环流化床锅炉,锅炉型号为HG-480/13.7-1.MG21,该锅炉为超高压参数循环流化床锅炉、单气包、一次再热,高压绝热旋风分离器、平衡通风、回料阀给煤、固态排渣、半露天布置,锅炉采用循环流化床燃烧技术。每台锅炉配套一台布袋除尘器和一个湿法脱
2、硫塔,主要建筑物为主厂房、锅炉、烟囱和冷却塔。目前,脱硫采用炉内喷钙加炉外大湿法脱硫,炉内将二氧化硫降到2000mgNm3,炉外降到200mgNm3以下。脱硝指标依靠循环流化床低温燃烧的特点来控制,NOX的控制排放标准是200mgNm3,为适应国家新的火电厂大气污染物排放标准,对3台锅炉开展脱硝(SNCR)改造,改造后NoX排放指标到达发电机组超低排放标准50mgNm3o1改造前脱硝设备情况改造前电厂没有独立脱硝系统,利用流化床锅炉低氮燃烧特性开展脱硝。一般情况下,锅炉燃烧%02控制在2%左右,锅炉运行床温950,锅炉出口NOX可控制150180mgNm3,如果适当减少二次风出力,%02控制在
3、1.5%左右,NOX可控制K)OIng/Nm3以下,但长期稳定燃烧存在一定的困难,发电厂超低要求无法实现。目前锅炉运行参数:收到基氮0.79%,收到基硫2.0%,锅炉保证热效率88%,炉膛出口温度920oCo2改造方案具体方案改造采用选择性非催化复原法(SNCR)脱硝工艺,复原剂为尿素。考虑现有炉内加炉外的脱硫方法、锅炉最*续出力工况(BMCR)、处理100%烟气量(按照50万Nm3h开展设计)、脱硝效率不小于66.7%。即锅炉原始氮氧化物排放浓度在150mgNm3(6%02,干烟气)条件下,满足NOX排放低于50mgNm3(6%02,干烟气)的限值要求。尿素溶液制备与供给存储系统在室内布置。
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