污水厂提标改造:一级B到准Ⅳ类 1万吨至5万吨 运行比MBR少020元.docx
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1、污水厂提标改造:一级B到准IV类1万吨至5万吨运行比MBR少0.20元牧屿污水厂原设计为1万吨/天,出水标准为一级B,现需扩建至5万吨/天,同时出水标准为地表准IV类。综合考虑建设工期、投资成本、运行成本、占地面积、运维管理等因素,主体工艺采用多级缺好氧+高效沉淀池+反硝化深床滤池”,分析一年的运行数据,在进水水质不超过设计条件、高效沉淀池前端投加铝盐、缺氧池投加葡萄糖、反硝化深床滤池前端投加乙酸钠时,可使出水稳定达标,与MBR工艺比较,直接运行成本可减少约0.20元/吨水(不包括膜折旧费用)。01项目背景*市牧屿污水处理厂原处理规模1万m3d,于20*年年底竣工,设计出水水质为城镇污水处理厂
2、污染物排放标准(GB18918-20*)一级B标准,出水最终排入月河。依据*市泽国镇污水专项规划(20*20*),牧屿污水处理厂的来水量大幅增加。为满足环保要求,消除城镇水体污染根源,改善水系环境质量,某省委、省政府联合印发了关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见(浙委发(20*)36号),20*年8月28日,*市人民政府下发了专题会议纪要,要求“全市污水处理厂出水水质都要提高到地表准IV类:为满足日益增长的污水量以及最新的环保要求,牧屿污水处理厂亟需提标和扩建。2.1 原系统处理工艺及进出水水质原系统规模为1万吨/天,采用改进氧化沟工艺,即倒置AAO运行模式(氧化沟),流程为:
3、粗细格栅一旋流沉砂一厌氧一兼氧一好氧一沉淀一消毒一排放。表1为原污水处理厂设计和实际进出水水质数据。表120*年1月20*年6月进出水水质原水水质统计缺少B0D5值,只有20*年偶然测定的一两个数据,根据一般城市污水处理厂的数据以及偶然测定的数据,污水处理厂进水B0D5按照COD的一半估算。原水C0DTN=3.17,C0DTP=35.5,BODTN=1.6,B0DTP=17.7,原水碳氮比偏低,碳源缺陷。原设计出水为一级B标准,从实际运行效果来看,进水水质存在的最大问题是BOD浓度偏低,微生物开展脱氮除磷的碳源严重缺陷,导致出水氨氮、总氮和总磷去除效果不理想,基本未到达设计出水要求。分析原因,
4、污水主要来自牧屿片内企业的工业废水及居民生活用水,目前城镇污水以生活污水为主,由于老城区污水管网系统尚不完善,且多为合流制管渠,污水浓度相对偏低;同时,从工业区的工业名录上看,工业企业多为低耗水、轻污染企业,也会导致污水偏淡。提标前的主要超标污染物是氨氮、总氮、TPo比照城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-20*一级B标准,NH3-N(W8mg1)的累计达标频率为73.7%,比照*市地表准IV类水标准来判断,则达标率只有17.7%,而TN和TP达标率为Oo2.2 原系统问题的分析通过对原有系统设计文件及运行情况的考察,原系统生化系统总停留时间16.9h,其中缺氧段3.4h、厌氧段2.5
5、h、好氧段11.Oh,基本满足生化处理及生物脱氮除磷时间要求,但脱氮效率较低,存在的原因有:(1)原系统风机运行不正常,原设计的两台风量为40m3min的风机损坏无法使用,只有一台临时风机,风量只有183in,造成氧化沟内曝气量严重缺陷,硝化效率较低。现场实测缺氧池缺氧池D0zz0.03mg1,厌氧池DO=O.04mg1,好氧池DO=O.130.24mg1o(2)进水碳氮比较低,碳氮比只有1.6,远低于常规要求比碳氮比不低于4的要求,反硝化所需碳源缺陷,生物脱氮除磷效果差。(3)无后置的化学除磷设施,若长期在二沉池出口投加化学除磷药剂,对污泥活性造成不良影响,除磷效果不佳。03提标扩建思路3.
6、1原系统改造思路原系统改造思路要充分考虑本次提标和扩建,力求功能分区明确,工艺流程简洁,主要有:(1)因提标改造期间不能停水,所以不改造现有构筑物,只更换或增加设备,优化运行参数;(2)优先考虑在原有生化池脱氮,提高脱氮效率。确保现有系统出水氨氮达标,力争TN达标,缺陷部分依靠新建深度处理解决;(3)优化生化池运行参数,提高生物除磷效率,其次依靠后置化学除磷保证出水达标。3.2原系统改造方案(1)一是更换现有风机,重新核定风量,拟采用设计风量为Q=45m3min的风机。二是增加好氧段(氧化沟)曝气量。为防止改造对现有系统系统运行的影响,不改动现有氧化沟内的曝气系统,只考虑增加潜水曝气机以增加曝
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