发电厂汽轮机高中压缸预防缸体变型技术开发与应用.doc
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1、发电厂汽轮机高中压缸预防缸体变型技术开发与应用国投钦州发电有限公司成立于2004年1月8日,是由国投电力公司、广西投资集团有限公司双方按61:39股权比例投资组成的有限责任公司。一期工程项目建设2600兆瓦超临界发电机组,并同步建设烟气脱硫装置。该工程为国家“十一五”期间的重点建设工程,配套建设7万吨级煤码头一座。于2005年3月10日国家发展改革改委员会以发改能源2005357号核准广西钦州燃煤电厂2600兆瓦项目。工程于2005年5月23日正式开工。总投资43亿元,其中环保投资4.73亿元,占总投资的11%。一、机组情况简介国投钦州发电有限公司一期工程设计安装超临界600兆瓦汽轮发电机组两
2、台(电厂编号:1号、2号),三大主机由东电集团制造。汽轮机是东方汽轮机厂引进日立技术制造的N600-24.2/566/566 型超临界、一次中间再热、冲动式、单轴、三缸四排汽、双背压纯凝汽式汽轮机。制造厂编号D600E-000025ASM。额定出力600兆瓦,设计热耗率7,564千焦/千瓦时;设计最大出力670.556兆瓦;THA工况给水温度282;凝汽器压力5.88kPa。锅炉由东方锅炉(集团)股份有限公司制造,型号:DG1900/25.4-2型;锅炉设计煤种,收到基低位发热量Qnet,v,ar 26,020 千焦/千克(6,214.8卡/千克);设计BMCR工况,锅炉蒸发量1,950吨/小
3、时;排烟温度124,效率93.46%。发电机是东方电机有限公司引进日立技术制造的QFSN-655-2-22A型汽轮发电机组,冷却方式为水、氢、氢。额定功率因子0.9时,额定出力600兆瓦;最大连续输出功率655.2 兆瓦。发电机额定容量667 MVA;最大额定容量728 MVA。机组设计最大出力670兆瓦配置,机组设计年利用小时5,500小时,1、2号机组分别于2007年 7月5日,2007年11月2日全部投入商业运行。机组投产后,国投钦电公司根据机组的设计特性,为充分利用机组设计性能与能力,报请相关部门并经批准,于2007年12月31日将机组铭牌改为(凝汽器压力11.8kPa)630兆瓦。二
4、、开发背景引进日立技术,由东方汽轮机厂制造的超临界N600-24.2/566/566型汽轮机,采用高中压合缸结构。该型高中压合缸结构汽轮机,与国内、外不同典型制造厂设计制造的同类型高中压缸合缸汽轮机结构有所不同。其中,高中压内缸采用了为一体的结构,内缸轴向长度3480毫米。使用中最为突出的问题之一,是机组正常运行时高压调节级后内缸内、外壁温差均达100以上等,造成内缸结合面严重变形,自由状态时中分面内张口最大间隙达3.0毫米以上。为改善这一突出问题,制造厂采用高中压内缸等部件返厂加工处理方案,且费用高昂,同时还将影响机组发电运行。我公司结合西安热工研究院、东方汽轮机厂意见以及广泛的市场调研经反
5、复讨论研究,成立课题攻关小组,开展了火力发电厂汽轮机高中压缸预防缸体变型技术开发与应用研究。并制定了2号汽轮机高中压缸夹层汽改造方案。在2号汽轮机组A级检修中,实施改造。三、关键技术及主要科技创新点为了解决机组正常运行时内缸结合面严重变形,自由状态时高中压内缸中分面内张口最大间隙达3.0毫米以上的问题,制造厂采用高中压内缸等部件返加工厂处理方案,由于高中压内缸返厂需延长机组检修工期25天以上。而采用我公司火力发电厂汽轮机高中压缸预防缸体变型技术,即取消原BDV蒸汽系统;高压外上缸不开孔,借用原高中压缸冷却蒸汽管在高压外上缸孔,引BDV蒸汽至内外缸夹层前腔室,蒸汽管路上加装手动门、电动门,缸内加
6、一锻造弯头,接短管,翻过内上缸挡汽环(挡汽环对应位置开槽),出口加一个大小头(减压、扩流);高中压内缸挡汽环上半焊接阻汽片。本创新成果的火力发电厂用汽轮机夹层汽,包括夹层汽隔离阀1,用于夹层汽投运与隔离的切换,夹层汽连接管路5低点设置疏水阀2,用于夹层汽投运阶段的疏水。通过对高中压缸夹层引入BDV高温蒸汽,加热腔室,减少高中压内缸内外壁温差,减小内缸变形。该技术具有投资小见效快,在机组A修中就能实现,既能从根本上解决问题,又无需延长检修工期。该技术于2014年4月30号进行专利申报,经国家产权局审核、公布,于2015年4月29号授予发明型专利,专利号:ZL20141081286.8。四、实施的
7、方法由国投钦州公司组织并主持,西安热工研究院见证,由中广核苏州热工院研究有限公司进行A修后机组性能试验。试验期间投入夹层汽,试验过程中并进行了一系列高中压缸夹层汽试验。1.正常运行,不投与投入夹层汽源,稳定状态时各参数比较(DCS系统数据); 2.试验工况由试验更换仪表,数据采集IMP装置取得的数据,对不投与投入夹层汽源,根据相关理论和汽轮机结构进行的漏汽量计算结果;3.机组正常停机、正常启动过程,投入夹层汽源,应用DCS系统数据,对机组启、停过程的效果进行分析与判断。经测量结果与分析表明,投入夹层汽源后,各工况机组各项缸温差指标发生显著变化,以机组630兆瓦以上工况,高压内缸调节级断面内缸内
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