过程方法体系审核实例.docx
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1、有效改进不符合提高型材合格率本审核案例运用过程方法,从过程结果一目标偏离入手,追溯目标偏离的原因,聚焦产品不符合处置,抓住影响挤压过程质量的关键因素一模具的制作。从而促进受审核方有效处置不合格,改进工艺优化模具,提升型材合格率,达成质量目标,降低质量损失,满足客户订单要求。审核依据:GB/T19001-2016审核范围:铜板、拉制铜棒、挤制铜棒、拉制铜管、挤制铜管的生产。审核过程:生产过程审核场所:生产部、生产车间部分的审核。一、审核发现1)审核员先从过程结果入手,在生产部与经理交流并查阅2017年月度目标达成情况。型材车间目标设定:连挤平排合格率78%;抽查200年9月连挤合格率76%;偏离
2、了目标值。其它月度连挤合格率低于目标的情况。与生产经理交流了解到:挤制异型材需要开制模具,连续性加工少,模具频繁更换,导致合格率偏低。针对目标未达成情况,正在查找原因,但尚未制订具体的对策。2)审核员带着目标偏离的疑问,欲寻找其背后的原因。在挤压车间现场观察:正在进行拉挤作业,型材规格4*70,挤压温度参数符合工艺规程,设备自带温度、电流超限自动报警功能以防止人为错误。操作人员王师傅加工4根合格,又加工一根同规格的型材时,自检发现铜排边部有碎边、拉毛现象,便停下作业,发现造成产品碎边、拉毛不合格的原因是模具有划痕,遂对模具进行打磨修复。并将不合格品剔除进不合格区,判定报废。审核员询问该不合格件
3、如何处置?王某回复后续采取回炉融炼的处置措施。审核员再问,是否有不合格的处置记录,王某回复:没有。进一步了解针对其它报废品也未有不合格处置记录。陪同人员认同这种作法:不合格未流转到下道工序,在公司直接进行回炉处理,对于判废的产品不再形成不合格处置记录,言下之意这种处置效率较高,不需要再去记录分析。审核员意识到这种做法违反GBT19001-2016标准8.7的规定,未留下不合格处置记录,不利于公司进行原因分析和后期整改。在影响产品质量的因素中,模具因素不能忽视。应客户变化的产品规格要求,需要适时开制模具。过去是委外加工模具,因时常不能保证模具交付的及时性,影响到产品的交期,生产过程中模具出现问题
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