煤焦油质量波动的原因分析.docx
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1、导致甲苯不溶物含量增加的原因是配合煤的水分较低,粉碎细度较大,使得系统游离碳成分骤增。在焦炉操作不稳定、装煤量不足以及集气管吸力较大的情况下,随煤气进入集气管的煤尘和多孔碳颗粒物质中,有部分物质的视密度小于焦油的相对密度,而在焦油氨水的浸润充塞下,其视密度增加至与焦油十分接近,并分布于焦油中,给焦油的 澄清分离带来困难。导致焦油粘度、密度增大原因是炼焦配合煤性质稳定的情况下,炼焦操作及加热制度的变化,会对炼焦化学产品的质量和产率产生较大影响。结焦时间调整后,在煤料条件不变的情况下,炼焦温度的提高,使炭化室炉墙温度升高,初次产物的二次热解程度相对增大,其结果是焦油中的酚类及中性油类的产率降低,而
2、萘、蒽、沥青的产率增加,焦油的密度增大,游离碳的含量增高,焦油粘度增加。装入炭化室的煤量不足,导致焦炉炉顶空间增大。这样,炉顶空间温度便升高,煤气在炉顶空间停留时间延长,加深了炼焦化学产品的二次热解程度,焦油产品的质量和产率都受到一定程度的影响。正常情况下机械化氨水澄清槽两台刮渣槽可满足生产需求。但在焦炉生产不稳定、特殊情况下,荒煤气中的焦油渣、灰分、粘性物成倍增加后,两台刮渣槽运行远远不能满足工艺要求,导致刮渣效率低。再加上渣泵抽渣次数少、时间短等因素,将使焦油氨水分离槽中的焦油渣不能及时有效地抽出,从而使焦油渣分离效果差,使得油质量发生变化。焦炉实行无烟装煤时,由于高压氨水泵压力过高,在炉
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