循环流化床锅炉超低排放改造技术及应用.doc
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1、循环流化床锅炉超低排放改造技术及应用引 言近些年我国加强了节能减排方面的管理,循环流化床锅炉属于发电中最为重要的设备,面临着非常严峻的减排压力。但是因为循环流化床锅炉自身较为特殊,所以实现超低排放技术路线也有所差异。本文主要分析循环流化床锅炉超低排放改造技术路线,提出循环流化床锅炉烟气超低排放的使用条件。1 循环流化床锅炉超低排放改造技术路线分析1.1 炉内改造对于循环流化床锅炉来说,其影响 NOx最主要的因素就是锅炉的床温以及氧化还原性能,随着锅炉床温的下降以及氧化还原性的增加,锅炉炉膛出口的 NOx值会逐渐下降。遵照此原理,可以利用优化给煤粒度,增加物料的平均粒度、降低底部密相区的悬浮浓度
2、来提升快速床流动有效床料比例,可以确保炉膛内部燃烧热量的有效分配,防止底部出现超温的情况。1.2 增设 SNCR 装置如果锅炉所用的煤种是烟煤,那么通过简单的炉内改造就无法实现 NOx的超低排放要求,此种情况下可以增设价格较低的 SNCR 烟气脱硝设备。1.3 增设半干法脱硫设施对于循环流化床锅炉来说,最主要的脱硫方式包括炉内钙法脱硫、炉外半干法脱硫以及炉外湿法脱硫等类型。通过不同炉内钙法脱硫的 300 MW 循环流化床锅炉 SO2排放测试,得知其排放质量浓度比较低(仅为 200 mg/m3)。如果想要实现SO2的超低排放就要确保脱硫效率控制在 98%上,只通过炉内钙法脱硫是无法实现的。从目前
3、来看,循环流化床锅炉超低排放更多采用的是炉内钙法脱硫+炉外半干法脱硫、炉外湿法脱硫等方式。1.4 增设超净电袋复合除尘设施从以往试验数据能够得知,采用超净电袋复合除尘设施之后烟尘排放质量浓度10 mg/m3,绝大多数除尘器的运行阻力都在 900 Pa 下。所以在符合超低排放属性的基础上,可以优先采取超净电袋复合除尘设施。2 应用案例分析2.1 工程基本概况神华神东电力有限责任公司上湾热电厂位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇,建有 2150 MW 空冷抽凝式汽轮发电机组,配置 2520 t/h 超高压循环流化床锅炉,项目于 2008 年 4 月 2 日开工建设,2009 年 12 月建成并
4、进入设备和系统调试阶段。为响应国家“节能减排”政策号召,顺利完成“十三五”减排任务,上湾热电厂拟于 2019 年完成机组的煤种适应性改造,使锅炉的床温不高于原设计值,NOx原始排放浓度150 mg/Nm3(干烟气,6%O2),蒸汽温度达到额定汽温。2.2 锅炉优化改进方案根据上述情况,可通过优化二次风位置强化分级燃烧效果,布风板风帽更换提高布风均匀性,SNCR 脱硝提效等以达到降低 NOx排放目的;屏过入口分配集箱设置节流圈,降低屏过壁温偏差,具体优化改造方案如下:提高二次风口,增强分级配风效果(高效二次风方案):(1)方案描述高效二次风系统是一种先进的炉内分级、降低 NOx、去除SO2、优化
5、炉内燃烧的技术,通过改变锅炉炉膛燃烧场的方法,在锅炉效率不受影响,甚至稍有提高的情况下,减少石灰石消耗或提高 CFB 锅炉的脱硫效率、降低现有 NOx排放。结合入炉煤燃料的特性,通过数值模拟,锅炉在常规二次布置的基础上提高上二次风的标高、优化了二次风喷口的位置、二次风的喷口入炉角度及数量。通过采用高效二次风,提高上二次风口以下还原区域高度,分级燃烧效果得到强化,可以有效降低 NOx排放浓度。具体实施改造内容:原设计下二次风口距离布风板很近有利于燃烧,但分级燃烧效果不明显。通过提高下二次风标高,起到强化分级燃烧的作用,降低氮氧化物生成量。二次风改造分两个方面:提高下二次风;提高上二次风。(2)提
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