超低排放CEMS反吹后SO2跳变的问题解决.doc
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1、超低排放CEMS反吹后SO2跳变的问题解决摘要:近年来,火电机组在火电厂大气污染物排放标准(GB132232011)的基础上,实行“超低排放”,出口SO2浓度控制35mgm-3。因湿法脱硫CEMS取样气中的SO2易溶于取样管内的冷凝水,生成不稳定的亚硫酸盐,再次分解成SO2和水这一互逆反应,在超低排放工况下,脱硫出口SO2浓度低,CEMS反吹后SO2测量数据跳变,甚至超标的问题更加明显和多发。本文以华北某火电厂为例,根据数据跳变不受运行控制这一特性,从仪表测量、样气预处理、现场安装,运行调整等方面全面排查、详细分析,准确找到导致数据跳变的冷凝水点。采取规范取样管敷设,减少冷凝水积存和优化反吹程
2、序,保证滤芯吹扫效果等有效措施,最终解决反吹后数据跳变的问题,保证测量准确,提升脱硫装置可靠运行度,让企业顺利拿到超低排放电价,提高企业的经济效益和社会效益。关键词:超低排放;脱硫;CEMS;反吹;SO2;数据跳变;超标引言2011年7月国家发布了火电大气污染物超低排放国家标准,要求燃煤机组的大气主要污染物排放标准达到天然气燃气机组的排放标准。华北某电厂于2016年新建投产,处于京津冀环保重地,在满足现行国家排放标准的基础上,进一步自我加压,实施更为严格的排放标准,见表1:表1:污染物排放标准数值烟气排放连续监测系统(CEMS),是指对大气污染源排放的气态污染物(SO2、NOx等)和颗粒物(烟
3、尘)进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。正常运行的CEMS数据是环保部门进行超低排放是否达标、排污申报核定、总量控制、排污费征收等环境管理的依据。在脱硫装置运行可靠的情况下,SO2浓度能否准确测量,CEMS系统监测数据是否稳定,直接关系到企业能否拿到超低排放电价,与企业的经济效益和企业的形象直接相关。1FGD装置出口CEMS系统介绍华北某电厂采用湿法脱硫技术,FGD出口CEMS安装在湿式电除尘后。烟气SO2采用抽取式红外气体光谱法测量。分析仪为SIEMENS公司ULTRAMAT23。系统结构见图1:图1-出口CEMS系统取样结构图2-取样探头由过滤器烟气经过取样探头、电
4、加热采样管线和冷凝器由取样泵抽取至分析仪。取样探头由过滤器(碳化硅陶瓷2um孔隙,见图2)、加热装置组成。取样探头还设计有一个可复用的反吹清扫口(用清洁的压缩空气吹扫附在管筒过滤器外表面的浮尘,将其吹扫回烟道)。为保证从取样点到分析柜传输中样气不冷凝,避免SO2损失,保证样气管通畅,取样探头及取样管线均采用加热方式(温度:120140),样气进入分析柜后,通过两级压缩冷凝器对样气快速冷凝(温度+5)以满足分析仪要求。当零点校准时,系统停止取样,样气通路关闭,标零空气接通,进行零点校准。2脱硫出口CEMS反吹后SO2数据跳变问题描述01机组脱硫运行一段时间后,出口CEMS吹扫结束,数据释放后(吹
5、扫时,CEMS数据自保持)SO2浓度会跳变,甚至超标(大于35mg/Nm3)的问题。但NO、O2浓度数据释放后,无跳变。期间通过提高供浆量和增加浆液循环泵的运行调整,均不能降低出口SO2浓度。持续1020分钟后,出口SO2数值会慢慢变为0mg/Nm3,然后调整供浆量和浆液循环泵运行数量至吹扫前工况,出口SO2数值会维持在510 mg/Nm3之间。问题实例:11月15日17时33分,01机组脱硫出口CEMS自动反吹后,出口SO2浓度由2 mg/Nm3突变至20 mg/Nm3,然后慢慢升高至35mg/Nm3以上。调整及数值跳变曲线见图3:(蓝色:SO2浓度;粉红:吹扫信号;绿色:标定信号)图3-出
6、口CEMS吹扫后SO2数值跳变曲线表2:出口CEMS吹扫后SO2数值跳变曲线说明期间机组负荷稳定在315MW,入口SO2浓度维持在272030 mg/Nm3。3SO2数据跳变分析3.1取样管线、伴热系统异常因素影响分析现场检查伴热系统运行正常,伴热温度维持130;对所有接头检查后无脱落、破损情况;取样系统气密试验无泄漏;SO2数据跳变发生在CEMS反吹后,且NO、O2浓度值在反吹数据释放后无跳变;因此,可排除系统取样管线漏气和伴热系统异常的影响。3.2分析仪测量准确性影响分析3.2.1 分析仪通标气出口SO2量程为0200 mg/Nm3。通入89 mg/Nm3的标气,测量数值为88 mg/Nm
7、3,测量误差5%。3.2.2 第三方环保数据比对2016年12月03日,对FGD出口CEMS进行第三方环保比对试验,数据见表3:表3:CEMS环保比对数据通过标气测量和第三方环保比对数据,可排除分析仪测量不准确因素。3.3冷凝器出力效果影响因素分析现场拔掉1级冷凝器前管线,分析仪表的SO2测量值降低不到0;拔掉2级冷凝器后管线,分析仪表的SO2测量值可降低至0;用水冲洗1级、2级冷凝器,恢复取样烟气测量。2小时之后重复拔掉1级冷凝器前管线与拔掉2级冷凝器后管线,分析仪表的SO2测量值基本均可降低至0。分析:因冷凝器出力不好,样气中的水汽凝结后不能通过蠕动泵排走,水汽就会凝结在冷凝器中。随着样气
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