2023盘锦浩业化工“115”重大事故的反思.docx
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1、2023盘锦浩业化工重大事故的反思如何防控材质变更的风险根据辽宁盘锦浩业化工有限公司重大爆炸着火事故调查 报告,从事故发生的深层次原因来看,或者说引发事故的根本原因来 看,是项目建设期间,在施工单位建议下,建设单位未经设计变更擅自 决定将事故管道用20#钢代替316不锈钢,而监理、竣工验收及监督检 验等过程均未发现事故管道材质与设计不符问题,降低了管道耐介质 腐蚀性能。发生事故的管道流经介质为经酸洗、碱洗后的反应流出物,具有酸、 碱腐蚀性。316不锈钢(OCrI7Nil2Mo2)因其成分中添加了 MO元素,具 有较强的抗腐蚀性,可在苛酷的条件下使用;而20#钢不怕强硫酸怕稀 硫酸,对于盐酸、硝
2、酸、磷酸等都不具备抗腐性能,且长期在碱液浸泡 情况下会发生碱脆裂。MM 1.fl 点耶MW J ttJdj MC201JLJSU a Ij反应Jl D2O9懒出与Q一l, NMMO2W 一HMl I冷生卜僦基化消E3OSTP206MB事故的发生再次提醒,生产装置材质变更存在极高的风险,尤其是 在酸碱环境下的压力管道的材质。按理说,这样的变更风险是不可接受 的。那么疑问就来了,事故管道更换为20#钢是如何“过五关斩六将”, 最后成功地“到达”装置中的呢?为了更好地分析事故管道材质变更出 现的不规范,现根据事故调查报告梳理一下材质发生变更的过程。最初设计:事故管道为烷基化装置水洗罐入口管道,涉及到
3、浓酸、 稀酸与碱性的环境,原管道设计规格为D168x7m(D为管道外径),设计 压力为2. 19MPa,工作压力为0. 73MPa,设计温度为80,工作温度为 48,设计材质为316奥氏体不锈钢(0Crl7Nil2Mo2)。变更缘由:增加聚结器,水洗罐尺寸变更。根据生产工艺需要,要 在流出物水洗罐中设置聚结器。为保证水洗罐烧相出口中残留(游离态) 水量50PPnIV ,聚结器专利商要求水洗罐壳体尺寸需由 1200mmx4000mm扩大至300OnInIXl200OnIn1。根据水洗罐厂家返回的资料, 设计院对原设计中水洗罐尺寸进行了变更,变更通知单中说明“所改变 的管道上的材料、阀门及法兰垫片
4、不变,弯头及管道数量变化不大,以 现场实际施工核算为准”。事故管道变更。由于水洗罐尺寸发生变更,水洗罐口径变粗 (D273x7mm ),致使原先预制的316奥氏体不锈钢管材(D168x7mm)不 能满足安装需要,但订购符合条件的管道需要较长时间。为抢赶工期, 在未经设计变更的情况下,浩业化工现场负责人同意中化十四建施工 负责人提出的更换管道材质的建议,擅自决定将水洗混合器后手阀门和水洗混合器副线阀门至水洗罐段的管道(长度约IL 2米)材质由316奥氏体不锈钢更换为20#钢。即下图中所示深色管道部分。简单归纳一下:在项目建设期间,因增加聚结器的工艺变更,导致 水洗罐设备变更,而水洗罐尺寸变大,管
5、道口径相应变粗,原预制的316 不锈钢管道不能满足要求。在施工单位建议下,建设单位未经设计变更 擅自决定将事故管道用20#钢代替316不锈钢,降低了管道耐介质腐蚀 性能。而且,此后项目监理、竣工验收及监督检验等过程均未发现事故 管道材质与设计不符问题。这是导致这次事故发生的最根本的原因。历史上因为设备、管道材质变更所引发的设备失效事故时有发 生。事故一:唐山市某煤焦化工有限公司“223”爆燃事故2021年2月23日,唐山某煤焦化工有限公司10万吨/年甲醇装 置甲醇合成反应器出口管道法兰焊缝断裂,合成产物(约80、5MPa 压力,氢气占比约70%)泄漏发生燃爆,造成2人死亡。根原因分析:一是设备
6、制造缺陷。甲醇水冷器入口管道连接法兰设计材质为 304不锈钢,但实际设备制造选用材质为16镒钢。在环境温度小于 100,合成气中含有水蒸气的条件下形成了弱酸性环境,对16镒钢 材质法兰造成腐蚀,法兰壁厚由18mm减为3mm。在4. 2MPa的工作压 力下,法兰焊接处整体断裂,泄漏的合成气喷出后与空气形成爆炸性 混合物,与管道摩擦产生静电火花引发爆燃。二是未严格履行建设单位职责。设计院在提出水冷器的出入口管 道两个连接法兰选用材质应采用304不锈钢,并将设计图纸交付该公 司后,公司没有将图纸交给施工单位、监理单位和设备供应单位,致 使甲醇水冷器法兰仍按最初设计的16镒钢的材质安装。三是组织竣工验
7、收时,未对是否符合设计要求进行审核。事故二:如皋市某化工有限公司“1218”中毒事故2018年12月18日,如皋市某化工有限公司17#厂房东半部分的 氟胞喀咤合成车间的氟化氢冷凝回收岗位R-05冷却釜及外置循环冷 却器由于设备冷脆超压爆裂,导致液氮和氟化氢泄漏,造成3人中毒 死亡、1人受伤。根原因分析:一是氟化氢冷却釜和冷却器壳程材质原设计为可满足液氮深冷的 使用要求的S30408不锈钢(06Crl9Nil0),企业擅自变更为碳钢 Q235B (热轧钢板不属于低温用钢),受液氮快速降温骤冷作用变 脆。二是冷却釜利旧使用原氟化氢蒸储釜,冷却釜原设计是采用 S30408不锈钢,而利旧的蒸储釜材质为
8、碳钢Q235B搪玻璃,由于氟化 氢与搪玻璃反应,冷却釜内筒受到腐蚀,引起其强度下降。三是在生产调试运行时,因液氮尾气出口阀处于关闭状态,造成 设备的夹套、壳程压力升高。在骤冷、内筒腐蚀以及压力共同作用 下,冷却釜夹套和冷却器壳程发生粉碎性炸裂,冷却釜内筒底部破 裂,冷却釜内和冷却器管程内的液态氟化氢和夹套、壳程内液氮泄 漏。四是特种设备检验检测机构未按规范进行检测检验,在对搪玻璃 釜检测时,过程不严谨,审核把关不严。事故三:连云港某生物科技有限公司“129”重大爆炸事故2017年12月9日,连云港某生物科技有限公司间二氯苯装置发 生爆炸事故,造成10人死亡、1人轻伤,直接经济损失4875万元。
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