焦化厂化产初冷器冷凝液喷洒系统优化改造技术方案.docx
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1、焦化厂化产初冷器冷凝液喷洒系统优化改造技术方案一、方案必要性分析1 .由于5-6#焦炉配套化产系统设计缺陷,冷鼓工段初冷器喷洒量未达到设计 要求,现有喷洒量仅达到设计值的55. 6%;带有大量焦油、蔡、煤粉等杂质的上 段冷凝液通过上段冷凝液卧式槽满流至下段冷凝液卧式槽,造成下段堵塞严重。2 .捣固机捣饼过程不能完全将顶部捣实压平,负压煤气管煤无氨水喷头等综 合原因,造成初冷器管束上粘结的煤粉、焦油和蔡混合物较多,初冷器阻力增高 的同时换热效率降低,导致初冷器后煤气集合温度常年高于同行业平均水平,煤 气集合温度偏高造成焦油、蔡等冷却捕集效果差,严重影响煤气净化质量及焦油 回收。3 .初冷系统堵塞
2、后煤气流道变窄,系统阻力上升(单台初冷器设计阻力要求 低于IKPa,实际运行过程超过1. 5Kpa,最高时可达到2. OKPa),鼓风机负荷上升, 在煤气发生量较大时集气管压力波动大,易发生荒煤气逸散环保事件。若不对初 冷器喷洒系统进行优化,从焦炉煤气夹带煤粉的问题不能得到改善,初冷器堵塞 及阻力问题将越加明显,初冷器温度持续偏高,严重影响焦油类化产品回收。初 冷器温度偏高造成焦油、蔡等物质捕集能力下降,严重影响煤气质量,对后续化 产工段及用户正常使用带来一定影响。因此,解决初冷器喷洒系统缺陷的问题对稳定整个煤气净化系统生产,尤其 对提高和改善煤气质量、稳定煤气系统运行、提高焦油收率有较大意义
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