工业领域绿色低碳技术应用案例5 降低110吨熔炼炉天然气单耗项目.docx
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1、案例5降低UO吨熔炼炉天然气单耗项目主要完成单位:宝武铝业科技有限公司主要完成人员:骈常顺、左爱武、杨金城、晏国胜、杨博、刘超、李峰铝的生产涉及高温熔炼、电解等工艺,但铝业熔铸领域作为能源密集型工业部门之一,面 临着能源消耗、环境排放和可持续发展等方面的挑战。其中,熔炼炉是铝生产过程中的关键环节、 也是能源消耗的主要来源之一,降低熔炼炉天然气的消耗水平具有重要意义。一、项目背景降低熔铸炉天然气消耗在铝业熔铸领域面临着技术、成本、运维、工艺等多方面的挑战。 传统不当的熔铸炉的设计和技术可能限制了能源效率,而引入新的节能技术将可能对生产工艺进 行调整,需要确保产品质量和生产效率不下降。因此,为了减
2、少能源消耗与碳排放总量,实现企 业绿色低碳发展,亟需引进先进节能装置,采取技术改进措施,强化现场基础管理,降低吨铝天 然气单耗。宝武铝业科技有限公司研发降低110吨熔炼炉天然气单耗项目,旨在解决吨铝天然气消耗 过高的现状。具体而言,宝武铝业熔铸厂的能源消耗以天然气为主,占熔铸厂能源消耗的70%左 右,2021年IIot熔保炉机组投产以来天然气单耗一直偏高,吨铝消耗最高达到112m3T,全年平 均消耗为103m3T,而同等工况的铝加工企业天津忠旺吨铝消耗为92m3To为此,宝武铝业组织 设备技术人员、工艺技术人员和现场操作人员组成攻关小组,通过理论分析、对标找差和现场观 察,从人机料法环全方位排
3、查影响因素,并逐一开展要因论证,大幅减少了吨铝天然气单耗,降 低了企业生产成本和烟气排放量。二、创新点及相关技术内容创新点1:采用国际先进天然气节能技术我国企业天然气的燃烧效率普遍未达国际领先水平,常应用陈旧的烧嘴技术,意味着每单 位的天然气消耗量增加,而且燃烧不充分可能产生大量的未燃烧气体,进一步增加了能源浪费。 并且,燃烧设备使用陈旧的烧嘴可能存在安全隐患,易发生泄漏、爆炸等危险情况,在更换新型烧嘴时面临着较长的检修时间与较高的费用,可能会延误生产计划,并增加维护成本。针对上述 问题,项目采用国际先进节能技术,提高天然气燃烧效率。通过广泛调研,引入一套天然气大分 子切割磁性装置,通过将天然
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