工业领域绿色低碳技术应用案例8 废乳化液高效处理及废油回收利用项目.docx
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1、案例8废乳化液高效处理及废油回收利用项目主要完成单位:宝武铝业科技有限公司主要完成人员:骈常顺、黄光辉、蔡田、陈力、郭伟、王洋国内铝合金加工企业每年产生的废乳化液超过数百万吨,废乳化液属于危险废物,成分复 杂且CoD和含油量高,处理难度大。危险废物减量化技术是危险废物预处理的有效手段,也是实 现高效利用的必由之路。一、项目背景近年来,随着国家双碳战略的不断推进,以及污染防治攻坚战的不断深入升级,对固体废 物特别是危险废物的环境管理要求也愈发严格。当前,铝加工行业对生产过程中产生的废乳化液 普遍采取的是集中收集储存,然后交由有资质的危废处置单位接收处置,每吨通常需要缴纳几千 元的高额处置费。部分
2、有条件的企业自行采用化学混凝法、氧化法、超滤法、生化组合工艺等对 乳化液废水进行处理,但是处置成本相对较高,而且产生的大量危废乳化液在运输过程中存在泄 露对环境造成污染的隐患。为此,有必要开展实施铝加工行业典型危废减量化的研究及应用,降 低行业危废出厂处置量,减少道路运输给环境带来的不利影响。宝武铝业科技有限公司开展的提高废乳化液高效处理及废油回收利用项目,是针对原本稀 释破乳处理工艺无法适应新生产环境而做出的技术改造。原本的热轧乳化液废水处理系统原设计 的破乳工艺为加反相破乳剂和阴离子聚丙烯酰胺进气浮破乳,在处理过程中投加的药剂最终产生 了大量的危废含油污泥。企业统计数据显示,2021年宝武
3、铝业含油污泥处置量达800余吨,2022 年含油污泥出厂处置量超过1000吨,其中80%都是在乳化液废水的处理过程中产生的。图1原乳化液处理工艺流程图为了能够更加高效地处理乳化液废水,减少含油污泥的产生量,实现危险废物减量化,助 力公司降本增效,设备能环部组建了 “废乳化液高效处理及废油回收利用攻关小组”。通过现场取 样、检测成分,从改进乳化液破乳工艺入手,由稀释破乳改为酸化破乳,在实验室小试取得成功 后获得处理乳化液废水的技术参数。然后在废水站对破乳工艺参数和运行方式进行调整,在完成 废油回收的同时,大幅减少了含油污泥的处置量。二、创新点及相关技术内容创新点L创建探索效率优良控制方法的模式路
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