船用柴油机机组拉缸故障原因实例分析及解决方案.docx
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1、船用柴油机机组拉缸故障原因实例分析及解决方案(汇编)年7月31日,本厂承接某船用发电机组高压油泵传动机构漏油修复工程,在机 组恢复性试验中出现曲轴箱压力高报警停机,经拆检发现柴油机 (TBD620V12)A2 BK B2缸气缸套断裂,故对该机进行扩大拆检修复。采油机于年9月5日修复完毕,在恢复性磨合试验运行至80%功率时突然出 现异响,紧急停机后拆检发现A2、B5缸拉缸,其中A2气缸套断裂。故障柴油机累计运行时间为26751小时。一、柴油机故障经过及现场拆检情况年7月31日更换泵传动机构总成后,机组开机试验出现淡水温度(78且仍有 上升趋势)较其它机组偏高问题,在采取检查海水系统、清洗热交换器
2、,更换节温器 等措施后再次开机试验,柴油机淡水温度仍有继续上升趋势,在此期间突然出现曲 轴箱压力高报警自动停机,检查发现油底壳油位上涨6cm,进气管有大量水流出,膨 胀水箱内无水。拆机体观察孔盖板后发现A2、Bl、B2缸套处向下漏水,进一步检查发现A2、 BK B2缸气缸套沿第一道O形圈处断裂,A6缸轻微拉缸,A3、A4、A5、A6、B4、 B6活塞顶部有轻微烧蚀情况。此次故障修复、修复后试验情况如下:将各缸连杆返厂检测未见异常;对所有气缸盖进行水压试验,其中A2、A3、B6缸喷油器护套漏水;所有连杆大端孔装瓦后测量尺寸未见异常;更换B1.B2、A2、A6缸气缸套。更换A2、A3、A4、A5、
3、A6、BK B2、B4、B6缸活塞和活塞销,同时更 换12副新活塞环。清洗滑油冷却器芯子、滑油双联滤器、油底壳,清洗全部气缸盖并研磨气 门,清洗机体气缸孔内锈渣;换新滑油并使用滑油预供油泵进行整机串油,更换滑油精滤芯,清洗安全滤 芯。开车起动,空载怠速1000转运行20分钟,额定转速运行30分钟,柴油机各 项运行参数正常。加载200kW功率后柴油机B列呼吸器冒白烟,曲轴箱压力高报警停机。服务人员拆下机体观察窗盖板检查运动部件可见部位无异常,使用内窥镜检 查各缸燃烧室未见异常,测量轴向间隙值在正常范围内。服务人员进一步检查柴油机滑油泵衬套、曲轴止推环、膨胀水箱及气缸套 活塞连杆组未见异常。检查滑
4、油滤器壳体内有少量金属屑,AB列油气分离器壳体内均有大量水, 由此推断曲轴箱呼吸器冒出的白烟主要是水气导致。后再次开机于200kW负荷运行约30分钟,观察呼吸器冒烟正常,两列水温 7374C,油温86,淡水液位正常。停机后更换滑油、滑油滤芯、滑油安全滤芯。开机试验,机组空载无异常,加载至300kW负荷左右,淡水温度80(偏高), 油温89,更换淡水泵、节温器无效,强制拉开节温器,机组在300kW负荷左右运 行时水温70C油温83。(11)对柴油机进行磨合试验,当增加功率至800kW左右,功率升至850kW 左右,水温7473C,油温85o突然柴油机突然出现沉闷异响,曲轴箱压力高报警停机,手动盘
5、车无法盘动, 检查发现滑油液位上升,膨胀水箱已无水。图1喷油器锈蚀图2活塞图3燃烧室情况图5活塞顶部白色的痕迹服务人员再次对柴油机进行全面拆检,拆喷油器检查发现喷油器体锈蚀(见 图1),拆机体观察窗检查机体内部,发现两缸严重拉缸(见图2),活塞与气缸套有粘 接,局部烧熔情况(见图3)o将其它缸气缸盖全部拆下,发现活塞顶部有白色痕迹 (见图5),与喷油器雾化孔位置一致,手动盘车检查气缸套可见部位未见异常。图6连杆瓦情况拆下活塞连杆组发现连杆瓦上有斑痕麻点镀层脱落现象(见图6)。图7缸机体水道孔内的锈渣检查机体气缸孔发现缸体水道内有较多锈渣(见图7),A2缸气缸套沿第一道 O形圈槽处断裂(见图8)
6、。图8气缸套。形圈处断裂年9月日服务保障中心服务人员再次登船,对该机组开展进一步拆检,具 体情况如下:检查两组滑油滤器,壳体内有金属屑,滤前金属屑稍多一些,滤后金属屑微 小颗粒不多。图9A2缸活塞拉伤检查A2故障缸活塞,圆周方向均严重拉伤,活塞体从头部到裙部拉伤产生 的铝屑粘接在气缸套内壁(见图9)o使用压缩空气检查活塞进出油孔通畅,使用柴油检查活塞油环槽中的四个油 孔通畅无堵塞。气缸套从第一道O形圈槽处断裂(见图10)。图10A2缸气缸套断裂情况检查B5故障缸,活塞分别四个方向拉缸,拉缸方向均与活塞环环槽的四个 油孔基本对应(见图ll)o图11B5缸活塞拉伤情况拆下油环及弹簧检查有油渍无生锈
7、用柴油倒入活塞检查活塞油环槽内四个 油孔通畅无堵塞,活塞进出油孔正常无堵塞;活塞销油孔位置磨损较严重,手摸衬 套表面较粗糙(见图12)o图12B5缸连杆小端衬套情况图13连杆大端轴瓦不同程度拉伤图14B1、B2、B6连杆小端衬套拆下其它10个缸活塞连杆组,检查活塞外观无明显异常,检查活塞环侧隙 及开口间隙无异常,检查连杆大端轴瓦不同程度的拉痕(见图13),检查连杆小端衬 套有不同程度的磨损,其中Bl、B2、B6拉痕较深(见图14),衬套表面触摸粗糙感。 B4衬套中间一道漏铜,Al衬套内中间一道拉痕较深,A3缸衬套轻微漏铜。图15气缸套表面均有纵向竖纹拆下其它10个缸气缸套,检查发现气缸套内均有
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