(热电)高加泄漏造成机组非停事故解析.docx
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1、一、设备简况:1号机500MW机组,原机组由列宁格勒金属制造厂设计、生产,在年进行 通流改造,改造后汽轮机是由北京全四维动力科技有限公司设计、南京汽轮电机 有限责任公司生产的超临界压力、单轴、四瓦、四排汽、凝汽式汽轮机,机组型 号N550-23.54/540/540型。机组配套使用的高压加热器仍然为原俄供设备,供#8、 #7、#6三台台高压加热器,分别从机组的一段抽汽、二段抽汽、三段抽汽供给 汽源。本次发生泄漏的#8高压加热器,型号为nB-1700-37-7,水侧工作压力37MPa, 汽侧工作压力6.5MPa,工作温度为34590oC,水侧流量170090th,水侧入口温 度为243C,水侧出
2、口温度为270oCo二、事前工况:机组负荷330MW,主汽温度544。主汽压力24MPa,再热汽温度542.5。再热 汽压力2.24MPao #8高压加热器水位1779m、抽汽温度320抽汽压力 3.48MPa;#7高压加热器水位1692mm.抽汽温度268抽汽压力2.31MPa;#6高 压加热器水位164Imm.抽汽温度449(、抽汽压力0.92MPao机组其他参数正常。三、事件经过:04:40,机组带330MW负荷运行,8号高压加热器水位突然开始上涨。04:41 水位由1414mm涨至208Omm,达到高压加热器水位高值,高加解列,高加入 口门、出口门联关,高加旁路门开启。04:43水位上
3、涨至508Omm,达到高压加热 器水位高I值,汽轮机主保护动作,汽轮机跳闸。停机后检查发现,高压加热 器组水侧入口电动门有30%左右未关闭,电动门执行机构的电机有明显过热情 况。四、原因分析:停机后检查发现泄漏位置在8号高压加热器疏水冷却段处,疏水冷却段内、 外分别有五层盘香管,发生泄漏的盘香管为的疏水冷却段由下至上第三层,内、 外侧各一根,泄漏点均为盘香管与联箱焊口处。内盘盘香管断口处,有明显的冲 刷减薄情况,分析断裂原因为流动加速腐蚀导致盘香管断裂。外盘盘香管齐口断 裂,分析原因为内盘盘香管断裂后,将外盘盘香管冲断。高压加热器跳闸后,高 压加热器入口电动门RL549未完全关闭,导致高压加热
4、器水位升到高三值机组 跳闸。停机后对高压加热器组入口门执行机构进行检查发现,执行机构传动杆轴 承套开裂,造成传动轴无法带动传动涡轮运行,致使阀门无法关闭到位。五、暴露问题:1、机组高压加热器设备老化,机组检修时未能及时发现由于流动加速腐蚀 造成部分加热器盘香管减薄情况,并对减薄管段进行更换,导致设备长时间运行 疲劳泄漏。2、高加入口电动门RL549传动机构检维护不到位,未能及时对磨损轴套进 行更换。3、设备隐患排查不彻底。未能及时发现电动门执行机构轴套开裂隐患。六、防范措施:1、对泄漏的#8高压加热器本体进行处理,对泄漏管束周围进行检查,避免 由于汽水吹损、管束碎片撞击会造成泄漏管束周边漏管束
5、的损伤,扩大检修范围。 并对1号机组所有高压加热器换热管进行管壁厚度检查,修对高压加热器组进行 打压试验,确保修后高压加热器无泄漏情况。2、高压加热器水侧入口门执行机构轴承套进加固,并对入口门、出口门、 旁路门的阀门本体及执行机构进行彻底检查,对老化或损坏的执行机构进行更 换,确保阀门操作的可靠性。同时将高加进出口阀门、旁路阀门及其执行机构的 检修纳入机组计划性检修是的高加检修文件包。3、利用本次高压加热器检修机会,对高压加热器内部管束及焊口进行抽检, 评估1号机组高压加热器的流动加速腐蚀情况,根据评估情况,制定后续方案, 避免类似泄漏情况发生。4、高压加热器投入时温升速度不应大于3oCmin
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