布袋除尘区域应急预案.docx
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1、布袋除尘区域应急预案1、箱体进气温度超过安全值应急预案1.1箱体进气温度超过安全值的原因1.1.1高炉由于上料系统故障空料,炉顶温度450。1.1.2炉况难行或恢复炉况,下料速度慢造成炉顶温度450。1.1.3高炉空料后赶料速度快,造成炉顶温度120。1.1.4阴雨天气或寒冷天气,焦炭水份大,高炉吃倒料等造成炉顶温度120。1.2箱体进气温度超过安全值的现象80250安全值,250260报警值,260事故值,荒煤气温度80或260。1.3箱体进气温度超过安全值的危害性大于事故值,烧毁布袋,布袋大量破损,煤气中含有大量灰尘,造成热风炉堵塞,必须整箱体更换布袋,箱体中断运行,更加重工作箱体的过滤负
2、荷;小于80,煤气中的蒸汽凝结成水滴,形成结露灰尘增加湿度、黏度,堵塞布袋织孔,透气性变差,导致布袋压差升高,反吹次数增加,布袋使用寿命缩短。1.4箱体进气温度超过安全值的预防及处理措施1.4.1荒煤气温度的高低控制主要依靠高炉操作,发生事故后一定要先与值班工长联系,采取相应的措施控制炉顶煤气温度。通过冷却器后,箱体进气温度仍然超标时应采取措施:1.4.1.1当荒煤气温度超过250时,开冷却阀,关直通阀,走冷却器,开水降温;1.4.1.2达到报警值时,操作人员积极与高炉值班长联系,下料或打水降温;1.4.1.3采取措施后,进气温度在升至260报警值,迅速通知区域组长、调度、车间主任以及值班长,
3、准备采取切煤气措施。1.4.1.4当温度达到270280再次与调度值班室联系确认,进行切煤气作业,并通知车间主管领导。1.4.1.5高炉拉起炉顶放散后,进行正常的切煤气作业,关闭箱体进出气蝶阀、管网蝶阀。1.4.1.6高炉正常后,确认各阀门正常动作,进行引煤气操作。1.4.1.7引煤气后,炉顶压力达到正常值50%以上时,每一小时手动对箱体进行一次检漏。1.4.1.8发现箱体含尘量大,及时通知车间主管领导。如确认破损联系生产科长、高炉,进行切煤气停箱体。1.4.2进气温度小于80时,及时与高炉值班室联系,提高煤气温度。1.4.2.1当温度低于80大于30分钟时,及时通知区域组长、调度,调高煤气温
4、度。1.4.2.2大于1小时,及时通知车间主管领导。如温度不能及时升高,联系切煤气。1.4.2.3进箱体温度低于80时,每半小时或压差到4kPa时,开始反吹。1.4.2.4检查箱体压差管道,通知仪表工校对热电偶。2、布袋箱体压差超过安全值应急预案 2.1布袋箱体压差超过安全值的原因2.1.1重力除尘效率低,箱体放灰不及时或不彻底,严重积灰。2.1.2喷吹煤粉,燃烧不充分,大量未燃煤粉进入箱体。2.1.3箱体脉冲阀不工作,反吹氮气压力低,反吹效果差。2.1.4煤气温度低,结露粘附布袋,煤气阻力增加。2.1.5除尘布袋透气性差,布袋使用寿命超限。2.1.6因人为因素或设备故障没有按规定反吹。2.2
5、布袋箱体压差超过安全值的现象小于5kPa安全值,57kPa报警值,大于7kPa事故值。按规定反吹后,压差仍偏高或压差上升快,被迫增加反吹次数。2.3布袋箱体压差超过安全值的危害性大于事故值,会造成箱体布袋破损。2.4布袋箱体压差超过安全值的预防和处理措施2.4.1严格控制箱体进气温度,超控制值时要采取针对措施降低影响。2.4.2操作人员必须按时反吹,保证反吹质量,并认真监督重力除尘灰的排放,保证箱体灰放净。2.4.3若出现按规定反吹后压差仍高,或压差上升快要自觉增加反吹次数。2.4.4反吹系统的设备出现故障时,短期无法解决的,必须停止使用该箱体。2.4.5属煤粉燃烧不完全时要及时给高炉车间领导
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