35个典型焦化事故案例(培训专用).docx
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1、35个典型焦化事故案例1、熄焦车与电机车脱节事故事故经过:2006年11月16日早班(乙班),5:30分熄焦车出1#炉10#炭化室焦炭,熄焦车司机王某开车行驶至熄焦塔正常熄焦,熄完焦后5:35分开车准备出熄焦塔到晾焦台,熄焦车与电机车连接,接手脱节,造成熄焦车连接处三根风管活结拉断,影响1#炉15#晚点2小时20分、20#晚点30分,2#炉33#晚点2小时30分、38#晚点2小时、43#晚点30分,8:10分处理完,出焦正常。事故原因:(1)新制作的熄焦车接手与电机车接手不配套,中心线高度相差30mmo(2)熄焦车钩头没有减震器弹簧、硬碰硬造成。(3)熄焦车与电机车连接钩头闭锁装置失灵、没有达
2、到闭锁效果。(4)操作工点检不及时没有及时发现。预防措施:(1)熄焦车与电机车连接钩头全套备件,进行更换。(2)在熄焦车与电机车之间安装安全保护链,防止脱钩。(3)加强岗位设备点、巡检,对存在的问题或发现的问题及时处理。2、煤塔空仓影响出焦的事故事故经过:2004年12月22日18:00至次日凌晨2:10,在炼焦一车间出现了煤塔空仓,影响出焦的事故。炼焦一车间乙段配煤工,接班后按正常操作上煤,18:00时左右,发现1#主焦仓下煤逐渐困难,便电话通知段长,段长随后电话询问备煤1#主焦仓存煤,告知还有300多吨左右,先排除存煤少,压不下煤的原因。18:10分段长调来其他岗位人员2人协助处理,用空气
3、炮轰、钎子透、大锤振的办法,但效果不明显,入仓煤始终少于出仓煤。至23:50分,煤塔余煤用尽。导致丢焦3孔,乙段4点班共上煤108吨。24:00丁段接班,段长调来3人,积极组织上煤,但仍然采用上述办法,下煤情况依然时断时续,1:04分主任接到调度指挥中心电话,从值班室来到配煤现场,2:25分,副主任接到电话从家中赶到。根据现场实际情况判断分析,认为蓬仓原因是煤块冻结堆积所致,最好的解决办法是加热,决定采取用铁钎绑棉纱沾汽油,点燃伸入仓内烘烤加温的办法处理。烘烤20分钟后,随着仓内温度逐渐升高,冻结的煤块陆续下落。4:10分,下煤逐渐正常,已能满足生产需要。问题得到解决。丁段零点班共上煤220吨
4、。在这次煤塔空仓事故中,导致炼焦一车间12月22日生产计划3孔没有完成,23日因结焦时间不够丢焦孔数10孔。生产秩序、推焦系数被破坏。事故原因:(1)工作现场温度过低,造成煤与仓壁冻结,煤块堆积。(2)操作工处理故障方法不灵活,没从根本上解决问题。预防措施:(1)在配煤室内添置焦碳炉,提高室内温度。(2)交接班停皮带时间不宜过长,防止仓壁冻结。(3)车间领导及各位段长要随时掌握每天上煤情况,根据上煤量,及时采取预防措施。3、掉炉门事故事故经过:2008年9月4日中班20:45分推焦车司机接到摘门信号后进行摘门操作,松丝、提钩回收移门机动车准备让出炉工清炉门框,行车过程中发现炉门钩未钩住炉门提钩
5、槽,遂向回打车想重新进行提钩操作;移动移门机时炉门由于未挂好掉到机侧平台,后通知班长和调度进行处理。事故原因:(1)操作不精心,晚上视线不好。(2)单独操作,出炉工未在现场调度。预防措施:(1)加强操作,加灯以增加光亮度。(2)加强配合,摘门操作时出炉工必须在场进行确认,并摆手示意,司机方可进行摘门操作。4、铲车撞人事故事故经过:某日凌晨,铲车司机在煤场西边推完瘦煤后,要去南侧推刚刚卸完的另一车煤。发现电线杆处有装卸工,鸣笛警示,装卸工离开后,继续向南启动行驶,约1-2米,听到有人喊:车下有人。赶紧倒车后跳下车查看,发现一人躺在车下,头部受伤,经120急救中心现场紧急救护和送往医院抢救无效死亡
6、。经确认工亡者是制样室员工王某,铲车在行进过程中大铲左角碰到王某右后脑,造成伤害。原因分析:(1)带班班长李某点完名后,安排王某交接班。对王某未穿夜光服去交接班不加以警告和要求,是此次事故的一个主要原因。(2)王某去煤场作业,未穿夜光服,现场未戴安全帽,造成自己受到机动车辆伤害,是造成此次事故的重要原因。(3)铲车司机,没有特种作业厂内机动车辆驾驶证,无证驾驶,在铲车行驶时车铲距地面1米左右,违反了“铲车在行驶中,车铲距地面为30Cm50cm”的操作规程,也是造成此次事故的重要原因。(4)现场夜间照明不足是造成事故的客观原因。防范措施:(1)各车间加强对员工的安全培训和管理,对劳保穿戴不合格的
7、严格考核。(2)相关车间、部室定出方案,对煤场照明及现场状况进行整改。(3)加强对铲车司机等特种作业人员的管理,禁止无证上岗。(4)各岗位操作工在操作前后要注意机动车辆和有轨车辆行驶方向,严防车辆伤害。(5)增加夜间值班人员巡检,及时排查各类隐患,杜绝类似事故的再次发生。(6)各级管理人员严格班中操作纪律。5、皮带运输责任事故事故经过:某焦化厂运煤B030皮带全程长约340米,2008年11月25日10:10分,备煤车间二系配煤工王某在B330皮带西侧由北向南巡检,当巡检到8#仓观察现场仪表小皮带流量后,继续向南巡检,突然发现下层回程皮带上有煤,便在8#仓南侧拉下拉线开关停机。停机后向南查找原
8、因,在除铁器南侧约20米处发现有一块铁板(20CITI*40Cm*0.5cm)扎在皮带上,铁板由小皮带落下,斜插(如平躺在皮带上,会被除铁器整个吸起或直接进入粉碎机中)入大皮带的煤中,在经过除铁器时,铁板上端被吸起并卡在除铁器边架角铁上,另一端插在煤中顶住皮带,这时皮带继续以2.5米/秒向前运转,此时铁板的底角已划破皮带,铁板插入皮带的部分越来越多,由于皮带向前运转,经查已有约160米皮带被划透。直接原因:在B328机头溜槽、B330拐弯处等部位缺少防止划伤皮带的硬件设施。间接原因:(1)备煤车间煤系统B330岗位工、班长、段长对在巡检过程中事故的发生缺乏预见性,对事故防范意识不到位。(2)备
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