电厂“10.15”锅炉结焦停运案例分析报告.docx
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1、电厂“10.15”锅炉结焦停运案例分析报告一、事件经过(一)设备简介河北某发电有限公司号机组锅炉为东方锅炉股份有限公司制造的亚临界、一次中间再热、单汽包、自然循环、半露天布谿的循环流化床锅炉,单炉膛、平衡通风、旋风气固分离器、水冷滚筒式冷渣机、回转式空气预热器,全钢结构,采用支吊结合的固定方式,锅炉型号为:DG-110017.4-113o汽轮机为上海汽轮机有限公司设计制造的CJK300-16.67/0.4/538/538型亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、空冷抽汽凝汽式汽轮机组。(二)事件经过河北某电厂2号锅炉于2023年10月15日发生床体结焦、被迫停炉事故。自2023年10月12日开始,1
2、、2号锅炉均开始出现下渣不畅现象,需要频繁疏通。2023年10月14日18时30分,2号机组负荷230MW,主汽压力15.761/2,总煤量158附,平均床温929C,6台冷渣机全部运行(单台冷渣机设计最大出力25th),床压维持8.8kPa18时40分,2号炉2号冷渣机排不出渣,反复疏通仍无明显改善。其他冷渣机堵渣频繁,需反复疏通维持床压。2023年10月15日07时10分,2号机组负荷升至210MW,总煤量143th,2号、4号冷渣机排不出渣,怀疑炉内有结焦现象,其他冷渣机堵渣频繁,且较难疏通,锅炉床压8.5KPa持续升高。09时20分,2号机组负荷降至150MW,总煤量103th,2号、
3、4号、5号冷渣机长时间排不出渣,1号、3号冷渣机频繁堵塞,锅炉床压升至9.8KPa并继续升高,多处床温降至800C以下,且床温偏差明显,最低处床温降至681C,表现为明显的结焦迹象。为保证机组安全运行,陆续开启2号炉3号、4号、5号、6号冷渣机事故排渣,事故排渣管处堵塞也较为严重,只能通过人工敲打才能断续排出炉渣,锅炉床压勉强维持在115KPa左右,且床温呈恶化趋势。10时03分,由于2号机组工况恶化无法维持运行,申请2号机组停运。18时05分,2号机组解列。二、原因分析(一)直接原因入炉煤粒径超标,锅炉流化不良、堵渣严重,是本次锅炉结焦停运的直接原因。查看2号炉当时运行工况及停机后检查炉膛内
4、情况如下:1 .正常连续出渣的情况下,冷渣机的回水温度应在85C-90C左右且平稳,14日23:Oo-15日11时2号炉的冷渣机回水温度曲线如图1,可看出冷渣机回水温度在60C-120C之间频繁波动,冷渣机在人工连续疏通处理下才能断续出渣;其中个别冷渣机回水温度基本稳定在60左右,说明该冷渣机对应的排渣管已长时间无法排渣。锅炉已处于排渣困难状态,即使依靠人工处理维持排渣工作,部分排渣管已无法排渣,即使通过事故排渣,床压仍无法维持正常水平。MB1I.JI)vmt7e171UF的上度帆瓯*厘U*UVXtSS14IT13NMT。机回水南t3W40玄剧*盘机田小Aiw10.W3UVXT?111TTBO
5、ABa0TM33PKRMI帆回力福旧,:umi2S7TI0PAA3巴)44feIBIWmizHttn*图1冷渣机回水温度曲线(不下渣时回水温度低)图2现场疏通及事故排渣处理2 .循环流化床锅炉正常运行时,随着机组负荷锅炉床温在850C-950C之间变化,床温高点与地点偏差不超100。而15日09时20分-09时30分过程中的床温数据(图3),发现此时的前后墙20个床温测点偏差较大,最高温度939,最低点温度681,多数床温低于800,高点与低点温差258。此时的2号锅炉布风板上的流化状态持续恶化,床温低的位谿已经停止了流化,在排渣困难的情况下,已无法建立和维持正常的流化功能。图3停炉前2号炉床
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